今年以来,韶关钢铁炼钢厂采取有效措施,加大转炉煤气、蒸汽回收力度,回收量逐月上升。截至目前,转炉煤气回收量由年初不足100立方米每吨提高到目前最高144立方米每吨,蒸汽回收量最高达78.8千克每吨。1至11月,转炉煤气、蒸汽回收共计降本4041万元。
为提高转炉煤气、蒸汽回收量,炼钢厂年初就制订了一系列措施:对转炉激光分析仪进行改造,解决回收时间短、回收量低的问题,有效增加煤气回收时间,进而提高煤气回收量;完成转炉环缝模拟自动控制改造项目,优化除尘效果,提高煤气回收热值;提高炼钢一次终点命中率,延长达标煤气回收时间;制订转炉煤气回收“六步控制法”,以保证转炉煤气的有效回收;采取回收过程中禁抬烟罩、下副枪时要求环缝开度小等措施,降低煤气回收中的含氧量;加强煤气、蒸汽回收设备管理,保障设备处于良好状态,减少煤气放散;做好日常监管工作,对煤气、蒸汽回收不达标的炉次、班组进行分析,查找原因,采取应对措施,提高回收量。
王宏学,梅钢设备部自动化二室区域工程师,他凭着对钢铁智能化建设事业的执着与追求,不断学习与创新,攻克了现场生产过程中一道道难题,被同事们称为企业生产智能化过程控制技术领域的一名尖兵。 |