北营炼钢厂采取合金功能替代、优化工艺等措施,在原料、能源、耐材等方面深入挖潜降耗,取得新成效,8月份,该厂完成挖潜1023.03万元,超额89.15万元,较好完成当月任务指标。
今年以来,面对钢铁行业新常态,该厂号召全体职工要团结一心、共克时艰。该厂党委在职工中广泛开展形势任务教育,把当前钢铁行业面临的严峻形势向职工讲清,把企业改变不了“大形势”,只有改变自身去应对“严峻形势”的基本做法讲透,进而使职工清楚企业挖潜降耗、改革创新工作的重要意义,从而统一思想、坚定信心,凝聚力量,激发干劲,力争完成全年各项生产经营任务。
按照北营公司挖潜降耗攻关方案,该厂进一步细化攻关方案,成立挖潜增效攻关小组,详细制订各系统降耗攻关保障措施,狠抓落实。在具体工作中,该厂生产系统在铁水硫稳定的条件下,通过强化转炉和LF炉的脱硫能力的发挥,优化脱硫工艺,降低工序铁水损失。加强标准化操作,减少漏钢、絮流等事故发生。减少返炉、剩水等事故,提高钢水收得率。通过合理安排品种、合理安排非生产用电等措施降低电费。
在技术系统降耗方面,该厂采取合金功能替代,如高锰替代中锰、高铬替代低铬等措施,降低合金消耗。同时,通过采用脱氧后移工艺,增大RH的生产比例,稳定产品质量,降低成本。此外,他们还积极与相关单位开展同功能耐材的对标活动,主要是铁水工序、连铸工序的价格对标,转炉工序的维护材料对标,降低耐材成本,实现增效目标。在机动系统降耗方面,该厂开展进口阀门国产化工作,并根据生产实际,相应削减年修项目,加强日常检修维护,降低备件材料消耗。 |