首钢炼铁制粉挑起节电大梁

 //www.lgmi.com    发表日期:2015/10/15 9:55:57  兰格钢铁
    股份公司能源部的一组数据显示,今年以来,各单位通过移峰填谷,节约电费效益显著。其中,炼铁作业部遥遥领先,1—9月份,节约电费87万元,而其中逾90%都来自制粉作业区。

    河北省电网销售电价按照时间段不同,有峰期、平期、谷期之分,最新报价为每千瓦时峰期0.7102元、平期0.5176元、谷期0.325元。每年的7—9月份,还增加了一个尖峰时段,从18点—21点,电价为每千瓦时0.8066元,是谷期电价的2.48倍。看似只有几角钱,但对于一个大型钢厂来说,各类设备运转一分钟,电费就是指数级的增长。股份公司炼铁作业部结合本单位实际,灵活调控,从内部着眼着手着力,把措施抓牢抓细抓实,做好节电工作,制粉作业区一马当先,挑起大梁。

    合理调配时间,保证生产需要、设备维护两不耽误,实现主流工序节电。制粉作业区三个制粉中速磨系统现有10千伏高压电机16台,电机功率分400—1000千瓦不等。以最小功率的电机为例,按照60%使用功率,运行一分钟,也要耗电4度左右。而其它电机加在一起,累积的数额不可小觑,从这里面看,节电是制粉的重头戏。根据用电时段的不同电价,制粉作业区合理组织生产,最大限度地节约中速磨生产过程中的峰期电能消耗,每天利用电价谷期、平期时间,依据高炉要煤量的需求,结合中速磨自身制粉能力,尽量满负荷生产,而在中速磨系统停机后半个小时内,必须关闭外围设备。当夜班交班时,粉仓内煤粉需达到装载上限,尖、高峰时段如无特殊情况,全停中速磨系统,并利用此段时间,对设备进行检修、维护。

    集思广益,创新改造设备,为节电添翼加码。原煤经过筒仓,由圆盘给料机输送到皮带,工作中经常出现出煤效率不高的现象,使得电机运行阻力加大,耗电增多。对此,该区职工根据旋转离心力方向,在圆盘上添加焊点,使煤容易带出,提高效率。运行一段时间后,他们又在原有改造基础上,于圆盘中间加十字形圆锥,在离心力、圆锥的搅动作用下,减少了原煤对盘面的压力,使原煤更易下行,出煤更畅。随着阻力的降低,电机运行电流由此前的28安培左右降到18安培左右,节电效果明显。

    精细操作,探索最佳操作方法,让节电更上一层楼。根据日常经验,他们在制定生产组织措施的基础上以班组为单位,根据三座高炉喷煤量需求,积极应对原煤水分、可磨系数,以及季节温差、大气湿度等外界条件变化,对压力、温度、流量等严格控制,使各生产工艺节点时间在最优范围内。为了防止布袋结露,中速磨系统开机后必须进行烘布袋,相比制粉主工序来说,这部分用电相当于额外功,但又不可或缺。作业区各班组根据季节特点,分冬季、夏季,对烘布袋时间逐步缩减,即在原来的基础上,缩短了近四分之一的时间,从而使中速磨系统尽快进入制粉工况,达到节能的目的。此外,三个制粉班组还对工作量及能源介质利用量的数据进行严格统计,用多用少明细原因。作业区每月根据生产指标完成情况,开展了班组内部指标对比及班组横向对比活动,并与小指标奖励挂钩,形成激励机制。
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