面对严峻的钢铁行业形势,重庆钢铁轧钢厂认真落实中国宝武“四化”“四有”经营要求,围绕公司下半年生产经营目标,以“产品经营、价值创造”为主线,深化对标找差。9月,双高棒产线在追求极致效率中不断突破,φ12mm规格提速达到41m/s,φ14mm规格提速达到34m/s、φ16mm规格提速达到25m/s,超过设计速度。连续刷新班产纪录4次,日产纪录3次,月热送直轧平均小时产量196.04吨。 走出去、引进来,对标学习找差距 唯有发现自身不足、改善问题、不断提高,才能在严酷的市场中生存下去。为了让广大员工进一步开阔眼界、查找不足,轧钢厂党委开展了“讲正气、树新风、爱学习、有能力”的专项培训活动,组织7批次共计24名员工赴外培训,向优秀企业学习生产指标控制、过程管理模式,以问题为导向对照生产实际寻找良策。同时邀请永锋、韶钢、昆钢等行业专家到现场交流指导。通过不断的对标找差,吸收百家之长,结合自身特点,优化了轧线上的工模具结构以及工艺参数,解决了轧件尾部运行不稳定、精轧机张力大等问题,为高效生产打下坚实基础。 搭舞台、激活力,奋勇拼搏正当时 轧钢厂党委围绕“聚力攻坚当先锋、岗位创效比作为”主题,针对“产线提升行动”关键环节,积极组织开展各项竞赛活动。坚持聚焦“卡脖子”技术,开展“揭榜挂帅”攻关活动;围绕四大关键技术经济指标,成本“上墙”天天比,层层压实责任,激发班组比学赶超、勇创佳绩的热情。同时接连推出“重点指标提升”专项劳动竞赛、成材率劳动竞赛、负偏差激励制度、一次性过钢激励制度等正向激励措施,充分调动员工参与生产经营的热情,时刻保持奋进之姿。 聚合力、解难题,揭榜挂帅提速度 为解决自投产以来制约产线效率提升、φ12mm规格难以高速稳定轧制的难题,双高棒党支部与生产综合党支部开展支部共建,围绕生产重难点进行联合攻关。 针对9号碎断剪、10号高速分断剪频繁堆钢的问题,党员骨干深耕一线,时刻关注轧件运行状态,跟踪分析每一次堆钢事故,查找堆钢原因,瞄准问题,攻克难关,最终彻底解决该问题,助力多项关键指标刷新纪录。 严控制、提成材,精打细算降成本 降低生产成本,不仅要轧得多更要轧得好,提高成材率是关键。为提高产线成材率,强化核心竞争力,双高棒党支部成立成材率攻关小组,以轧线过程控制为主,加热炉、精整为辅的思路,重点提高负偏差控制水平,降低切头尾等轧制过程损耗综合提升成材率。 操作人员严格执行三勤工作,做到“勤观察、勤沟通、勤调整”,以少量多次的调整方式,将负差控制到小范围波动,提高负差命中率。同时点检人员保证现场活套、水箱等影响成材率的关键设备稳定运行,稳定轧件通条尺寸,为负差控制提供保障。工艺技术人员跟踪现场工模具磨损状态,持续优化现场料型和改进工装模具,保障生产稳定运行。 |