在“碳达峰”“碳中和”成为关键词的当下,首钢股份敢为人先,勇于担当,坚决落实国家战略,提速提档绿色制造,推进绿色低碳发展。 加快绿色循环发展,做好“水”文章。首钢股份深入落实“少索取、全处理、少排放”的节水理念,实施国家节水行动,持续开展节水技术创新,推进工业废水回用,用水效率逐年提升,树立了行业标杆,先后获评“唐山市节水型企业称号”“河北省节水型企业称号”,入选国家级2020年重点用水企业水效领跑者。 规章可循,管水有方 为将水系统“全过程指标”管理扎实落地,首钢股份构建了公司、职能部室、作业部、作业区给排水四级管理体系,明确各级管理职责。 开展各工序用水调研,深入分析研究用水结构、用水过程和用水技术等方面存在的问题,制定股份公司工序用水定额。 能源部发挥专业部室的管理职能,制定、完善《计量管理制度》《动力运行管理制度》《循环水系统管理制度》等水系统管理制度,并基于能源二级管理系统,自主研发智慧供水APP监控系统,及时、准确反映各用水单位的消耗情况,实现动态调控,高效利用。 在行业内首创生产排水管网监控系统,结合公司排水管网实际,对重点排水区域7个点位增加排水水质、水量在线监控,实现了公司生产排水系统的全面管理,为股份公司安全生产及外排水达标排放保驾护航。 设备保障,节水有法 能源部综合水处理中心是综合性循环水泵站,循环量可达63000m3/h。50个系统集中而又相对独立,为不同水质条件的系统串级利用创造了有利条件,整个泵站的水循环利用率达到了99%。 炼铁工序从设计上就采用节水先进技术,研发应用了高炉全干法除尘,三座高炉煤气全部采用干法除尘,大大降低了新水消耗;炼钢工序转炉采用LT干法除尘技术,与OG法相比吨钢节约新水约0.8m3/t;热轧工序的7座加热炉,全部采用汽化方式,与传统的水冷方式相比,节约用水可达90%,还具有节电、回收余热的效果;此外,股份公司高炉炉体、转炉、连铸结晶器等循环水系统采用闭路系统,与传统开式系统相比,具有传热效率高、运行稳定、节水节电和维护费用低等优点,节水率达到90%以上。 集智攻关,废水有收 脱硫脱硝工艺产生的废水气味大、腐蚀性强,对设备正常运行有着潜在的巨大影响。 国内没有形成成熟的处理工艺。为解决难题,有效循环使用,水处理专家雷仲存,带领创新工作室成员扎根现场,梳理水系统流程,从源头产生、末端控制等方面创新攻关。 经过试验,脱硫脱硝废水实现了无害化处理,产生的社会效益、经济效益显著,也为解决钢铁行业脱硫脱硝废水难题提供了可行方案。 党的十九届五中全会提出全面提高资源利用效率,推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用,实施国家节水行动。首钢股份公司将继续深入学习领会党的十九届五中全会精神,贯彻落实党中央重大决策部署,准确把握节水工作现状和形势,大力推动新时期节水工作开创新局面。 文章来源:首钢股份 |