“我们本次开展的提升脱硫搅拌桨寿命攻关效果非常显著,搅拌桨寿命由攻关前的259炉次成功提升至300炉次,已达到行业领先水平,每年可节约耐材成本70万元。”11月13日,在河钢集团唐钢公司炼钢事业部炼钢党支部党员攻关研讨会上,支部书记刘海波向大家分享着攻关成效。 随着转炉作业区脱硫比例的大幅增加,脱硫站物料及耐材消耗的管控对生产成本的影响显得尤为重要,而在脱硫工序中高频率使用的KR脱硫搅拌桨,成为产线主要耐材成本消耗的“主角”。 为加快推进“降本增效”核心任务,刘海波带领作业区党员技术骨干成立攻关小组,围绕提升搅拌桨寿命展开专项攻关。攻关过程中,小组成员扎根现场,密切跟踪搅拌桨运转情况,详细记录运行过程中的每步数据,最终他们发现,脱硫搅拌桨速度、高度及搅拌桨时间均设定不合理,是影响搅拌桨寿命的直接原因。 找到关键点,攻关小组立即联合技术质量室技术人员,共同研究分析搅拌桨使用情况,结合产线实际,创新开发了单一变量法,在不同搅拌浆寿命条件下设定最佳的搅拌速度,同时,通过缩短脱硫周期,将脱硫周期从28.4分钟缩短到26.6分钟,有效减少搅拌桨在使用过程中的损耗。攻关小组还通过优化张力模型,使张力检测高度与激光测距偏差控制在20cm以内,明确铁水液面最佳高度,从而设定合理的搅拌桨高度,多举措实施后,搅拌桨使用寿命有效提升15.8%。 为落实精益管理,刘海波带领攻关小组制定了《KR一键脱硫作业指导书》,将KR脱硫搅拌时间、浸入深度、搅拌转速等指标纳入《铁水脱硫(KR)技术规程》进行固化,为提升搅拌桨寿命提供制度支撑。 “我将带领党员攻关小组继续发挥党员先锋模范作用,积极运用技术创新优势,深挖产线各处降本潜力点,不断为产线抠出更多的‘真金白银’。”刘海波坚定地说道。 |