“前一阶段,我们将能源成本作为降成本、降费用攻关的重点方向,取得了理想的成绩。截至目前,2050产线除鳞系统电耗降低1.13kW·h/t,降本102万元。”3月21日,在河钢集团唐钢公司热轧事业部经营例会上,2050产线轧钢作业区作业长臧殿亮正在进行汇报。 今年以来,唐钢热轧事业部2050产线围绕降成本、降费用核心工作,深入推进全面预算管理,刚性落实“三个量化”,全面查找影响降本增效的难点、痛点,明确攻关目标,制定攻关措施,以焦点课题、精益改善为手段,全面深入挖潜。 “为了找准方向,我们集合作业区技术骨干进行多次头脑风暴,确定降本挖潜点,降低2050产线除鳞系统电耗就是其中一项。”臧殿亮说。 攻关方向确定后,该事业部成立节能降耗攻关小组,快速开展行动。小组成员分头行动,跟踪轧制数据,统筹分析能源消耗存在的问题,计算实际耗能与计划耗能的偏离度,深层次发现用能问题及可控点位。 “变频电机能够根据除鳞的实际需求调整转速,避免不必要的能源消耗。在不需要高速除鳞时,可以降低电机转速。”“对除鳞系统进行优化,可以在主轧线没有跟踪信号后延迟30秒再降速。可以实现除鳞系统电耗降低0.68kW·h/t。”“可以针对不同钢种设定不同的除鳞压力。”…… 一个个精准改善措施在攻关小组成员通过现场跟踪、查找资料、探讨研究后应运而生。他们通过精确控制电机的转速和转矩,实现对除鳞效果的精确调整。与此同时,对于普通冷轧料,他们适当降低除鳞泵出口压力;对于高表面质量外板,他们适当提高出口压力。这样的调整可以在保证产品质量的同时,减少不必要的能源消耗,实现除鳞系统电耗下降。 滴水成河,积小致巨。2050产线除鳞系统就在这样多个小措施、小挖潜中实现了成本的大幅降低。“这次攻关有效提高了产线板坯表面除鳞效果,同时降低了电耗成本,我们将更多地应用这种降本攻关模式,争取为降本增效工作贡献更多力量!”臧殿亮目光坚定地说。 |