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在河钢集团唐钢公司炼钢事业部转炉作业区的生产一线,甄志勇的忙碌身影遍布各个关键角落。他始终秉持“把企业的事当家事办”的责任担当,紧盯产线效率提升、成本压降、安全保障等痛难点问题,以匠心谋创新,用一项项接地气、见实效的改善举措,破解产线降本增效瓶颈,为产线安全高效运行筑牢坚实屏障。 2025年,凭借敏锐的现场洞察力和扎实的实操经验,甄志勇自主牵头开展“破解钻孔同心难题”“改善氧枪粘渣切割安全隐患”等58项针对性改善,其中5项荣获唐钢优秀改善提案奖,累计为产线创效超100余万元。 巧解钻孔同心难题筑牢出钢质量防线 “新出钢口安装精准,钢水流出顺畅,无卷渣、下渣现象!”1月22日,在唐钢炼钢事业部转炉平台,一炉火红钢水奔流而出,缓缓流入钢包内。经技术人员现场检测,出钢口钻孔同心度完全达标,标志着困扰生产许久的出钢口钻孔不同心难题被成功攻克。 转炉换出钢口作业,是保障钢水冶炼效率和质量的关键环节。此前,拆炉车在钻出钢口扩孔过程中,因大臂存在轻微回弯现象,且钻孔时间越长回弯幅度越大,极易导致钻出的孔洞不同心。这一问题直接引发新出钢口安装偏差,引发钢水出钢角度错位,进而诱发卷渣、出钢不净、下渣等问题,成为制约产线高效运行的“拦路虎”。 面对这一生产顽疾,甄志勇主动担当,扎根产线反复观察拆炉车运行轨迹,精准分析大臂回弯的核心症结。经过多轮数据测算与实操试验,他创新性提出为拆炉车大臂加装可拆卸固定接头的优化方案。该方案采用灵活化拆装设计:开展打炉嘴作业时,拆卸固定接头,保障大臂原有回弯功能正常运转;进行出钢口钻孔作业时,紧固固定接头,彻底限制大臂回弯位移,从根源上确保钻孔同心度精准可控。 方案落地后成效立竿见影,不仅彻底解决出钢口钻孔不同心的生产难题,更将单次换出钢口作业时间缩短10分钟,为转炉高效生产抢出宝贵时间。经核算,该创新举措年可创效86.4万元,为稳产、提量、增效筑牢坚实技术保障。 精心定制“防护服”撑起安全“防护伞” “现在切割氧枪粘渣作业更加安心了,甄师傅创新制作的防护板真实用啊!”1月23日,在唐钢炼钢事业部转炉作业现场,打枪组职工一边使用专用防护板开展切割氧枪粘渣作业,一边对这项贴心的创新举措赞不绝口。 此前,为确保氧枪供氧均匀稳定、保障转炉冶炼效率,每次出完钢后,转炉打枪组都要及时去除氧枪管壁附着的粘渣。针对作业过程中的相关操作环境,甄志勇在跟班时注意到有进一步优化的空间。身为扎根一线多年的技术骨干,他始终将工友的操作舒适与作业保障放在心上,决心推动作业方式的改进。 于是,他利用休息时间反复深入作业现场,细致观察操作流程,测量作业空间尺寸,结合岗位实际操作习惯,精心设计图纸、挑选材料,最终创新打造出专用防护板。这块防护板轻便耐用、安装便捷,犹如作业人员的“安全防护服”,作业时只需将其放置在人员身前,就能形成一道坚固的安全屏障,有力提升作业过程中的整体防护效果,为工友撑起“安全伞”。 此外,甄志勇还创新引入信息化手段,针对粘渣检查环节的操作特点,研制出移动摄像头监测装置。将摄像头精准架设在氮封口处,作业人员只需在主控室电脑前,就能清晰观察烟罩粘渣的具体情况。该改善大幅提升检查效率,为产线筑牢坚实的安全防线。 |