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夏日的晨光穿透厂房玻璃窗,洒落在轰鸣的河钢集团唐钢公司炼钢事业部产线。在转炉平台,点检员韩民旺提前到岗,躬身忙碌,手持测温枪细致检测通廊电缆温度,逐点排查、逐项确认,动作娴熟严谨、一丝不苟。一旁路过的工友笑着打趣:“韩师傅,又来测温啦!” 韩民旺抬头莞尔一笑,眼角细密的皱纹里盛满了踏实与热忱,手上的工作丝毫未停:“通廊电缆是转炉产线的‘神经脉络’,温度稳了,生产才能稳。电缆寿命多延长一分,咱们的生产成本就能多降低一分。” 入职三十余载,韩民旺始终恪尽职守、初心不改,默默深耕点检一线。在他心中,企业是共同奋斗的大家庭,工友是并肩前行的家人。唯有企业稳健发展、效益稳步提升,职工才能安居乐业、共享成果。秉持这份质朴的责任感,他始终把岗位工作当作家事用心抓实,把瓶颈难题当作责任主动扛起,敢闯敢试、善思善改,以点滴实干守护产线安全生产、助力降本增效。 长期以来,转炉冶炼热辐射强度大,电缆通廊长期处于高温环境,造成电缆绝缘层加速老化、损耗频繁。为规避设备故障、消除安全隐患,产线只能定期更换电缆,大幅增加备件消耗,成为制约产线精益管控的突出问题。 日常点检中,看着反复老化、频繁更换的电缆,韩民旺心疼不已。他深知,“坏了就换”只是被动补救,想要真正降本增效,必须溯源治本、从源头破解高温老化难题。 为不影响日常点检工作,他主动放弃休息时间,扎根现场反复勘测,系统监测通廊热源分布、环境温度、气流走向,逐条记录数据、逐项对比分析。经过多轮排查核验,他精准锁定问题症结:原有通风设备风压不足、风量衰减快,导致通廊散热不畅、降温失效。 找准根源后,韩民旺第一时间向作业长张建国汇报改造思路与优化方案,得到了全力支持。此后,他潜心钻研工业通风、电气冷却专业资料,反复推演比对各类技改方案,最终确定“增大通风量+优化定向风道”的精细化改造思路。为确保改造落地见效,他自主优化送风管路走向与出风口布局,让冷风精准覆盖电缆密集、高温集中区域。同时大胆创新,优化风机控制回路,增设远程启停与温度联锁功能,实现主控室远程操控、温度自适应启停调节,让通廊降温管控迈入自动化、精准化、智能化阶段。 经过近三个月的攻坚调试、反复打磨,全套改造顺利完工。改造后,电缆通廊散热效能大幅提升,降温效率超70%,电缆使用寿命显著延长,彻底破解了电缆高频损耗、反复更换的老难题,每年可为产线节约生产成本50余万元。 韩民旺的精益求索与降本智慧,远不止电缆通廊改造这一项。立足岗位细节,他始终以“抠细节、补短板、提效能”的较真态度,深挖各类能耗浪费问题,用小创新、小技改持续创造大价值。 F102皮带通廊贯穿原料作业区,全长约1.4公里,沿线布设照明灯具110台。韩民旺主动攻坚、潜心钻研。经过反复摸索测试、对标原理推演,他借鉴皮带电机远程控制运行逻辑,摒弃手动开关照明方式,自主研究设计通廊照明远程控制系统,成功实现上料操作室一键启停全域照明。改造完成后,每月可节约电耗1.73万千瓦时,为产线绿色低碳、精益降本再添实效。 平凡岗位藏匠心,细微之处见担当。三十余年栉风沐雨、坚守一线,韩民旺始终秉持“企业效益好,我们收入才能高”的朴素信念,立足本职、精益求精,紧盯细节、善改善创。他以日复一日的务实坚守、敢闯敢试的创新魄力,扎根点检岗位,守牢安全底线,深挖降本潜力,用匠心守护产线平稳运行,以实干汇聚企业高质量发展的基层磅礴力量。 许虹 字数:1369 电话:13785506374 |