在高炉出铁现场,开口机哒哒地轰响,小小钻杆带动着钻头飞速的旋转,一会儿,耀眼的铁水汩汩而出。别看这小小的钻杆,它既是高炉出铁时的大功臣,也是炉前备件消耗的易损件,第二炼铁厂高炉车间干部职工通过努力,从小小的铁杆中挖掘出了大效益。
在6#高炉操作室的宣传板上,写着这样一句话“省一分钱,比挣一分钱容易”。这也是第二炼铁厂全体干部职工的坚定信念,他们从自身做起,从岗位做起,从节约每一分钱做起,尽自己的最大努力为降本增效工作做实事。高炉开口机钻杆原长度为5.6米,每次开铁口虽然烧损只有2—3m,但剩余的部分不能再利用,造成了极大浪费,大家看在眼里,疼在心里。去年的一个偶然的机会,炉前班长李文革在天钢学习考察时发现,他们的钻杆是两截的,两头套丝扣,两部分用丝头连接形成一个整体。这一发现,让他欣喜不已,回来后,他立即向车间提出建议,车间马上组织人员加紧实施改造。由于钻杆前半截烧损快,称之为易耗杆,后半截消耗少,称为耐用杆。每次钻铁口时,前半截烧损后,只需更换前半截,后半截可继续使用。改造后,效果显著。为进一步节约生产成本,减少钻杆、钻头用量,提高开铁口效率,各班炉前人员开展攻关竞赛,他们把钻头、钻杆以班组为单位实施量化考核管理,看哪个班的钻杆消耗少,比谁省下的钻头多。
经过努力,目前,每炉铁钻杆前半截易耗杆用量控制在0.9根以下,易耗杆与耐用杆的用量控制在8:1,钻头控制在2个以下。改造半年来,实现节约钻杆材料费37万余元。不仅如此,他们还通过提高操作技术,减少消耗等措施,对炉前各种易耗备件均进行量化考核,成效明显。 |