近日,河北钢铁集团邯钢矿业分公司技术人员创新改造废气出口管道,消除了1号活性石灰窑废气出口管道漏气现象,年可增加活性灰产量3000余吨,创效20余万元。
该分公司1号活性灰石灰窑废气出口管道,是助燃风进入活性灰窑体和废气排出窑体的公共管道,是活性灰窑体的关键部位。由于废气出口管道材质为普通钢板,而煅烧活性灰使用的为焦炉煤气,燃烧产生的废气流经此处时,大量水蒸气及腐蚀性物质凝结积留,这对管道造成强烈腐蚀,导致大面积管道腐蚀漏气,入窑助燃风泄漏风量不足,火焰燃烧不充分,造成活性灰生烧事故。
该分公司一般采取管道焊补,但焊补工作需要停产进行,将直接影响活性灰产量。同时,废气出口管道在排出废气时,大量空气经破损管道被吸入废气管道,加大了除尘系统负荷,影响了废气正常排出,导致系统压力增高,也会影响活性灰产量。
该分公司技术人员积极寻求解决问题方法。最终,他们在废气出口管道下半段涂抹厚约50毫米的喷涂料,确保形成一层保护膜,可有效避免管道与腐蚀物质直接接触导致的腐蚀。改造完成后,1号活性灰窑年可增加活性灰产量3000余吨,废气管道使用寿命可延长8年以上。 |