柳钢炼铁厂降低高炉燃料比攻关纪实

 //www.lgmi.com    发表日期:2014/11/13 11:02:26  兰格钢铁
    面对严峻的行业形势和不断触底的钢材价格,柳州钢铁集团炼铁厂深入实施低成本战略,加大降低高炉燃料比攻关力度,力降生产成本。10月份,该厂吨铁燃料比降至528.1千克,比上半年平均水平下降了34千克。其中,部分高炉吨铁燃料比已降至510千克,达到全国先进水平。吨铁燃料比缘何一再而降?日前,笔者走进该厂,寻找答案。

    找准降本着力点主动转变生产思路

    作为能源消耗约占整个炼钢流程总能耗70%的炼铁工序,生产能耗是关乎企业能否在激烈的市场竞争中站稳脚跟的重要条件。对此,炼铁厂积极实施低成本战略,主动创新寻求突破,开展多项降低燃料比的技术攻关。

    高炉燃料比是指冶炼每吨铁水所消耗的焦炭、焦丁、煤粉等燃料的重量。降低燃料比是推进节能减排、降低生产成本的主要途径。因此,降低高炉燃料比对提高钢铁企业竞争力具有重要的现实意义,但也是降成本工作的难点所在。

    据了解,上半年,由于市场形势严峻,柳钢燃料来源复杂、入炉原料品位偏低,欠佳的外部条件使烧结矿和焦炭的冶金性能得不到充分保证。同时,各高炉也没有很好地解决生产稳定问题,致使高炉炉况波动频繁。

    受多方面的因素影响,炼铁厂降成本工作推进缓慢。上半年,炼铁厂吨铁燃料比为560千克左右。“坦率地说,这在同行中处于比较落后的水平。”炼铁厂技术科科长黄日清对此评价道,“其实,操作高炉就像开汽车,原燃料条件好比路面状况,操作参数好比行驶速度。路面状况好时,开到120千米/小时没有问题;如果路面坑洼,还继续以这个速度前进,就很容易出现问题。”

    在认真分析总结上半年工作后,炼铁厂主动转变思路,制定了“以焦定产、定产降焦、降焦增产”的生产策略。在保证高炉生产稳定的前提下,该厂打破常规,根据原燃料情况,确定产量以及相应的高炉操作参数,开展降低燃料比攻关,实现降本增效。

    严格执行既定策略创新优化高炉操作

    9月初以来,炼铁厂全面部署和落实降低燃料比攻关设想。在保证炉况稳定、顺行的前提下,通过有计划地采取攻关措施,分步骤地将吨铁燃料比从540千克降低至530千克,再降至520千克。就这样,一场降低燃料比的攻关热潮在炼铁厂蓬勃展开。

    生产科根据铁前系统焦炭产量、烧结矿来料情况,以及转炉厂铁水消耗量,科学确定排产计划。各高炉车间围绕生产指导方针、策略,严格按照厂部要求,全力优化铁口打泥稳定率、风温合格率、煤粉成分合格率、设备点检合格率指标和各项工艺参数,科学操作高炉,为炼铁厂降低燃料比奠定了坚实基础。

    6号高炉车间是降低燃料比成效较显著的车间。当天,笔者走进该车间,只见炉前铁花飞溅,一派忙碌的景象,车间主任祝和利正目不转睛地注视电脑屏幕上的参数,关注着高炉炉况动态。他告诉笔者,该车间主动求变的意识是降低燃料比工作取得较好成绩的关键。该车间在严格按照厂部提出的生产策略进行操作的同时,干部职工主动创新工作方式,提出了近10项降低燃料比的有效措施。

    矿批重量是高炉操作的一项重要参数,即高炉在冶炼过程中装矿石料的重量,要求恰到好处。上半年,6号高炉矿批重量设定为36吨。该车间在9月份经过总结分析,结合高炉情况,将其调整到40多吨,最高达到48吨。矿批重量增加后,较好地抑制了炉内气流,使其更充分地参与还原反应,使煤气利用率提高了2个~3个百分点。仅此一项,就可直接降低吨铁燃料比约10千克。

    “主动求变、创新,让炼铁厂降燃料比工作由'难点’变成了'亮点’。”炼铁厂厂长黄庆周说。据了解,该厂已经实现了第一阶段的降低燃料比攻关目标,目前正继续深入推进降低燃料比各项工作,以实现更大的进步。
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