水钢公司水电(氧气)厂结合实际,对全厂的水电气各项经济技术指标全部用数据来说话,深入挖潜,有效地推进了降成本工作,11月份,减少最大需量费用支出96.32万元、水费支出80.95万元、运输费用支出4.68万元,节约材料费7.52万元。
为做好水电气的节能降耗工作,该厂坚持“不因自身原因影响公司生产一秒钟”的理念,要求各专业管理人员紧密结合实际,强化数据管理,将主要氧气放散率等各项指标按专业进行责任分工落实到个人。并将指标进行分解,查找影响指标的关键因素,开展日对比、周分析、月总结工作。同时,要求调度人员严格执行流程化管理,充分发挥信息指挥中心的作用,做到信息对称,对计划检修、临时性检修进行过程控制。同时,做到及时掌握水、电、气系统变化情况,以适时优化生产组织。将每日的数据分析编辑成短信,于次日凌晨7时,准时发至全厂管理人员手机,进行前日指标的反馈及原因分析通报,以便及时采取措施,保证各项生产经营任务顺利完成。
他们还积极适应水钢公司新常态下的生产组织模式,全力做好各项数据统计、系统分析,保证供水水量、水质,并使水钢公司电网运行基本实现安全、稳定、经济运行,做到了运行方式安排合理、继电保护及自动装置正常动作。针对水钢公司炼铁3号、4号高炉炉况复杂,对氧、氮能源介质平衡工作增加难度的实际,他们通过积极协调沟通,密切结合外部生产节奏,及时调整高炉富氧及优化厂内生产组织,在确保公司生产用气需求的同时,有效减少氧气放散和设备能耗,创造了效益。11月份,实现氧气零放散。 |