近日,混匀工段根据原料场成功对球团矿输送流程进行了优化改造,实现了球团矿进缓冲仓流程与直送高炉流程不停机无扰动自由切换,减少了皮带机空运转时间,避免了球团矿的重复运输,达到了节能降耗、提高生产效率的目的。
球团管带机是从球团厂输送球团至综合料场缓冲仓的皮带机,球团送至料场后有两个去处,一个是送入缓冲仓,再由缓冲仓通过放料流程送往高炉料仓,另外一个途径是直接送往高炉料仓,由于中间涉及到三个流程之间的启动与停止,联锁关系复杂,每次切换流程的时候费时长,影响生产的正常进行,导致其中一部分可以直送高炉料仓的球团被送入了缓冲仓,再由缓冲仓通过放料流程送往高炉,增加了流程内皮带机的运转时间,使电能的消耗产生一定的浪费,影响生产效率。
原料场自动化班组经过现场查看与论证,决定在球团管带机流程、缓冲仓流程、直送高炉流程三个流程之间增加一段无扰动自由切换程序,并修改主控室的操作画面,使中控室操作人员在三个流程不停机的情况下,实现球团矿进缓冲仓和直送高炉料仓无扰动自由切换。
本次改造共涉及8条皮带机,共736KW的功率,预计每月可节约电耗70656kW•h,每年可节约847872kW•h ,每年可节约电费约50万元。 |