面对钢铁业市场“寒冬”的大环境,机电公司大厂基地作为首钢制造业搬迁调整的重要组成部分,始终以强化创新驱动、落实深化改革为抓手,将“服务首钢,脚踏实地,力求创新”作为搏发展、求效益的有力手段,在京唐公司热轧2250生产线检修项目上创造了许多亮点,精轧区F1轧机牌坊滑道的改造修复便是其中之一。
依据京唐公司热轧2250生产线精轧区F1精轧机的使用情况,需要对F1精轧机出口传动侧滑板配合面1031X740(1870左面)及63H8键槽进行补焊修复。此前的修复方案是对修复位置进行补焊后再进行人工抛修研磨,工期约为192—224工时。但由于此次检修要求的时间仅为72小时,在时间紧、任务重的情况下,他们最终确立了改造专用机床进行加工修复的方案,以保证检修要求,但新的问题又随之而来。由于空间及现场条件有限,现有镗铣床均不能满足现场安装及加工要求。面对困境,机电公司职工集思广益,决定制作便携模式的专用铣床,并确立了两套修复方案。第一个方案是滑板配合面1031X740(1870左面)的修复,以1850左面作为加工基准加工1870左面,所改造的机床能够固定在此加工基准面上,以克服切削力。以32下面进行找正后,在740长度方向上铣削被加工面。铣削成活后,将专用铣头固定在已成活的被加工表面,再次进行对刀铣削,以此步骤进行步进式铣削修复平面,直至完成。第二个方案是滑道面1031X740上键槽63H8的修复,以1850左面作为加工基准,保证滑台的滑座滑道与键槽长度方向的平行度加工键槽63H8,所改造的机床也应能够固定在此加工基准面上,以克服切削力,并加装定位装置,保证键槽对基准的垂直度。
方案确定后,机电公司职工针对专用机床开始进行改造制作。通过对滑台、滑台动力,以及铣头部位的改造,经现场实际工作检验,铣削后的加工面光洁度达Ra3.2,平面度在0.03以内,实际发生工时48小时。此次改造机床成本仅为8800元,而购买滑台及动力头再改造投入的成本在6—7万元,在市场定制购买的花费更是高达15万元左右,最大限度地降低了成本。 |