本报通讯员叶泽文
4月份以来,鄂钢6号高炉生产继续保持良好态势,在保证产量满足下道工序需求的同时,铁成本得到有效控制,截至4月14日,铁成本比鄂钢公司下达目标降低1.6元/吨。
“铁成本能够降到目前这个程度,说明我们今年以来采取的各项措施对了路子,说明我们的努力没有白费。”4月15日,笔者来到鄂钢6号高炉,正在值班室指导操作的车间主任余其明颇感自豪。
余其明介绍,面对今年新的成本指标,刚开始车间职工感觉没有多大把握,甚至有少数职工认为不可能完成。思想是行动的指南,思想问题不解决就不可能凝心聚力。正是基于这样的认识,该车间积极加强教育引导,使职工进一步认清降低铁成本的重要性,牢固树立“成本是企业的生命”的意识,统一了思想,明确了共同努力的方向。
有了好的思想基础,一系列措施相继出台,得到很好的落实。
严把原燃料入炉关。降低燃料比是高炉降成本最重要的途径。前两年,由于国际矿石价格居高不下,鄂钢公司以前只能采取高炉吃价格相对较低的低品位矿的措施。但从2014年初到年底,国际矿石价格由130美元/吨左右降低到60美元/吨左右,继续采用低品位矿变得不太经济。6号高炉针对矿石市场变化,切实转变观念,逐步提高入炉矿品位,以达到降成本同时增效益的目的。
“现在,每月末我们都要向公司采购部门提出下月矿石品位要求,采购部门根据要求供应,使高炉吃到性价比更优的原燃料。”余其明说,去年上半年高炉入炉矿品位在47%左右,今年以来提高到53%,为高炉进一步降低燃料比奠定了基础。
严格落实标准化操作。该车间树立炉况波动就是浪费的理念,要求各班严格按照操作方针进行操作,控制好炉温和碱度,确保炉缸长期活跃,炉况长期稳定,并在此基础上,努力提高煤气利用率。目前,高炉煤气利用率达到47%左右,而原来长期在45%左右,仅此一项,月降低成本在100万元以上。
规范各项管理降成本。该车间牢固树立班成本观念,每班对成本都要进行核算,适当拉开4个班的收入差距,调动班组职工降成本的积极性。4个班统一规范操作,对炉前铁量差、铁口深度,包括炮泥等指标进行考核,与职工收入挂钩,使班组职工把降成本变成实实在在的行动,精心操作,杜绝人为因素造成的事故。
“管理上不仅要从严,还要创新,才能有好的效果。”余其明说,为了增强值班工长的责任心和积极性,该车间今年推行下班工长对上班工长评分制度,得分直接与工长收入挂钩。这项制度推行后,切实达到了“分析好上班、操作好本班、照顾好下班”目的,对高炉长期稳定顺行有较好的促进作用。同时,该车间还严格落实内部质量赔付机制,促进各班控制好铁水中硫、硅等有害元素,确保为下道工序输送合格铁水。
今年元月份,6号高炉产量突破14万吨,创月产纪录;2月份,在高炉计划检修30小时的情况下,仍然完成产量12.17万吨;3月份,高炉在高产的同时,铁成本持续下降,比鄂钢公司下达的目标降低5元/吨。
(此文刊登于《中国冶金报》2015年5月7日6版) |