通钢精棒轧线的行家

 //www.lgmi.com    发表日期:2015/5/15 11:41:50  兰格钢铁
    2014年,通钢公司精棒线全面投产。由于经验不足,问题和故障频繁出现和发生。为了更好地观察、研究和解决问题,每天在生产现场,总会有一位中等身材、戴着眼镜、年过半百的中年人,与其他工程技术人员一起蹲守在现场,他就是通钢公司第二钢轧厂精棒线生产技术科科长耿有祥。

    组织生产的行家

    精棒线的短应力轧机不同于棒材和型钢厂的轧机,主轧线上没有轧机牌坊,更换规格时,基本上是轧机上线后,由轧钢调整工进行精调后再进行生产,导致调整时间长,生产组织难度加大,作业率低。对此,作为生产技术科的科长,在生产组织上,耿有祥根据生产计划和生产规格,摸索出了可以采取由大到小的模式,进行组织生产。为了减少事故和故障,他把生产组织的重点放在强化生产准备上,并提出“要想保证轧机生产顺畅,首先必须要保证轧机上线前调整到位,上线后直接具备生产条件”的建议。建议采纳实施后,不仅保证了轧机调整的精度,还大大提高了精棒线的生产效率。

    今年年初,精棒线生产45号、20号钢,直径14—65毫米圆钢27个规格,用的是第一钢轧厂生产的160方铸坯,铸坯和精棒轧机不匹配。对此,耿有祥与技术人员反复研究,最后采取用200方导卫替代160方导卫、修改粗轧造型等方法解决了这个难题。目前,换方只需15分钟,辊和导卫都不用更换,既保证了生产顺畅,又降低了生产成本。

    提升质量的行家

    质量问题是困扰精品棒线的最大问题。在组织生产中,耿有祥发现轧制规格频繁更换是影响产品质量的一个重要原因。他根据实际生产情况优化料型,并对轧制程序进行了改进和完善,不仅使轧钢操作更加简便,对控制废次品及二级品也起到了促进作用。

    为解决CrMo系列及20CrMnTiH齿轮钢剪切弯曲问题,耿有祥带领轧线工程技术人员,通过调整加热温度,减少了钢材在剪切过程中产生的弯曲现象。他还组织技术人员,进行了碳化钨的投入使用工作,针对碳化钨刀具的修复及使用进行了攻关。对直径14毫米—40毫米的圆钢成品孔型进行了重新设计,效果明显,基本上解决了钢材上台现象和椭圆度超差问题。目前,二级品比例控制在0.35%、次品比例控制在0.07%。

    今年以来,他又对直径42毫米—80毫米等大规格圆钢成品孔型进行了设计。目前,设计工作已经完成,正在进行调试。

    技术创效的行家

    针对精棒线生产过程中出现的难题,耿有祥起到了技术带头人的作用。在开发齿轮钢初期,轧线生产最大的难题是定尺剪切后的弯曲问题,导致生产节奏缓慢。为了控制定尺剪切温度,耿有祥带领工程技术人员连续多日蹲守在现场观察、分析原因,通过采取调整轧线辊道、活套冷却水、轧制加热温度等方法,有效缓解了齿轮钢定尺剪切弯曲的难题。

    在生产非调质钢F38MnVS、F45MnVS和易切钢Y35、Y45过程中,由于含硫比较高,轧制过程常会出现头部开裂现象,导致粗、中轧机组含钢,加大了生产组织难度。针对这一问题,耿有祥参与并组织相关人员,通过对轧机加保温罩,对成品孔型进行改进,以及调整高压水除鳞系统参数和孔型参数等措施,有效缓解了更换规格时产品质量调整难度加大,生产过程中耳子缺陷不容易控制等问题。

    去年下半年,耿有祥发现成品轧机上线轧槽没有将其进行倒角,导致轧制过程中轧件出现棱线,使得成品轧材部分被判为二级品、次品,降低了成材率。他通过观察和反复论证,设计了三种规格的倒角刀,对不同规格的轧辊进行倒角,大大提高了轧材的外观质量和成材率。去年,精棒线综合成材率达到95.33%,同比提高了2.64%。
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