面对严峻的钢铁市场形势,八一钢铁焦化分厂积极寻找新的降本增效突破口,大力开展干熄焦高品位蒸汽产量攻关。通过优化工艺流程,强化设备管理等措施,今年以来,干熄焦创效能力有了明显提升。
干熄率是衡量干熄焦系统生产稳定性的一项重要指标,而蒸汽发生量则是一项重要经济指标。为此,焦化分厂一方面通过开展班组干熄率劳动竞赛,全力挖掘制约干熄率提高的潜能,并进一步提高蒸汽产量。另一方面要求操作工认真巡检各个区域,确保及时发现问题;不断强化系统内的设备基础管理,坚持操作工设备班点检、仪控人员日点检相结合的方式,重点加大对循环风机、提升机等关键设备运行状况的监管力度。
同时,焦化分厂对干熄焦在优化过程控制上提出了更高要求,明确干熄焦的吨焦蒸汽产量要超过0.52千克。为确保这一目标,作业区对两期干熄焦运行参数中空气导入量的变化、锅炉入口温度的变化、循环气体含量的变化进行分析后,将循环气体一氧化碳含量调低4%,锅炉入口温度提高了20℃。经过几个月的有效落实,干熄焦干熄率和吨焦蒸发量有了较大提高,月平均在0.55千克左右,充分发挥了干熄焦节能创效的优势。 |