为有效降低生产成本,北营公司积极开展设备系统改造,其中,1780热轧生产线加热炉改造项目于去年11月中旬投产运行后,所有指标均满足设计要求,年可降成本1097万元。
北营公司1780热轧生产线共有3座步进梁式加热炉,两用一备,投产至今已正常运行7年,每座加热炉最大烟气量为138000Nm3/h,烟气温度在450℃~500℃之间。在设备运行过程中,北营轧钢厂通过热平衡分析发现,烟气余热损失占全炉热损失的比例超过30%,存在大量的能源浪费现象,如果能将这部分烟气余热有效进行二次回收、利用,将大大降低生产成本,提高企业能源综合利用水平。
作为此次改造项目的牵头单位,北营轧钢厂于2014年3月开始,多次组织专业人员到国内其他钢铁企业考察,针对工艺流程、设备运行和场地条件等方面展开技术交流,最终确定了适合1780热轧生产线加热炉的改造方案。此次改造工程主要采取强制排烟的方式,将三座加热炉的烟气统一引出后,再经余热锅炉降温。他们利用加热炉烟囱侧的空地,建立起统一的余热回收站,再配置一台自然循环余热锅炉和强制排烟风机,每座加热炉的烟气经新建在原烟道上的分烟道汇集后,进入余热锅炉温度降至约160℃,再经强制排烟风机排出,原烟道烟囱仍保留作为备用。据专业人员保守估算,改造后,每年可为企业节省煤气650万Nm3,年节约成本44万元;余热锅炉每年产生的9.75万吨蒸汽,将通过北营公司的总管网向其他生产、生活用气单位进行输送,年可增效1053万元。
为做好此次加热炉改造项目,在项目建设前期,北营轧钢厂与施工方进行了多次技术交流,组织了图纸的相关审查,结合图纸做好实施方案的编制和审核工作,并不断强化施工期间的安全和质量管理等方面工作。项目建设施工期间,相关部门多次到施工现场就工程质量、进度等方面工作进行指导和监督,保证了施工的顺利推进。 |