面对严峻的钢铁市场形势,首钢京唐公司炼铁部烧结分厂结合燃料实际消耗情况,眼睛向内降成本,用京西煤替代部分焦粉获得成功,目前“煤粉替代”比例已达平均30%,最高达到50%,每月可降低生产成本200余万元。
随着高炉对烧结矿产量的需求增大,烧结对燃料的需求量随之增加。由于内部焦粉供应紧张,不能满足烧结正常生产的燃料需求,而外购焦粉又会增加烧结生产成本。针对这种情况,该厂技术人员石江山和炼铁部原料专业员孟令杰,通过深入研究燃料性能、综合分析生产效益,提出通过外购京西煤来替代部分焦粉的建议。
为保证京西煤的顺利配加,烧结分厂成立了“煤粉替代”攻关小组,借鉴其他钢铁厂配加京西煤的经验,按照一定的烧结技术参数,分别进行烧结杯实验和烧结工业试验,研究京西煤在不同比例、粒度、水分下对烧结矿的影响,逐步加大配比,摸索最佳技术参数。配加京西煤初期,攻关小组成员和四班操作人员制定了详细的生产组织方案:在烧结机下料处增加松料器,同时适当控制压料板的高度,调整料层的压入率,改善烧结的透气性;优化燃料破碎流程,将京西煤使用专用四辊进行单独破碎,减少京西煤的粒度波动;对现场控制料仓的程序进行优化改善,保证京西煤和焦粉的配加比例可调可控;制定和细化配加京西煤操作方案,确保配加后烧结矿质量稳定。经过一系列准备,烧结分厂开始逐步加大京西煤的配加比例,同时根据前期的实验参数逐步进行优化,成功实现了京西煤替代部分焦粉的目标。通过“煤粉替代”,烧结分厂2015年降低燃料成本2800万元。 |