水钢公司循环经济建设取得新进展

 //www.lgmi.com    发表日期:2016/6/23 8:43:55  兰格钢铁
    4月份,转炉煤气回收量134.17立方米/吨钢,日均自发电量313万度,自发电率达到69.2%。这是水钢公司在循环经济建设中实现的新突破……

    以参数化管理“抠”秒数

    为进一步推动循环经济建设,达到节能环保的目的,继炼钢厂于2014年成立转炉煤气回收技术攻关组之后,2015年9月初,水钢也成立了技术攻关组,把提高煤气能源综合利用水平提上了重要日程。技术攻关组明确,在确保系统安全稳定运行的前提下,实现转炉煤气回收量不小于120立方米/吨钢的目标。攻关组成立后,各成员单位根据各自职责权限,制定措施细化预案,落实责任,管理控制转炉煤气回收过程中的关键点、难点及安全保障事项,进一步优化运行方式和操作方法。对炼钢工艺、动力工艺、轧钢工艺、自动控制、计量仪表工艺,攻关组也分别制定了攻关方案。

    为提高转炉煤气回收量,水钢公司炼钢厂注重抓好过程控制,并通过推行参数化管理,从秒数“抠”起,努力延长煤气回收时间。炼钢厂的煤气回收始于2006年,回收初期,只能达到70立方米/吨钢,在水钢公司把转炉煤气用于发电后,炼钢厂需要着力解决的则是“有多少收多少”。2014年,炼钢厂成立煤气回收攻关组,扩大了科技手段在煤气回收上的运用,同时强化基础管理工作,提高设备运行率,延长每炉钢的煤气回收时间,使煤气回收水平得到不断提升。由于措施得力,每炉钢的转炉煤气回收时间由2014年的480秒、2015年的550秒提高到现在的590秒。

    千瓦必争度电必抢

    “千瓦必争,度电必抢。”这在能源公司干部职工中已经成为共识。

    为提高自发电量,能源公司进一步提高煤气平衡的预判断,提前做好煤气的调整工作。同时,开展了设备改造与维护保养等工作。电气车间自行设计,职工自己动手安装,完成了增设鼓风循环水泵站自启联锁保护,降低了电能消耗;汽机车间主动请缨,对需要外委保养的6号螺杆机进行保养,保证了机组的安全稳定运行;燃气车间主动对混合站煤气管道、排水器进行防腐,对布袋除尘器箱体安全阀进行更换……此外,他们不断优化生产运行方式,形成了新常态下10台发电机组运行的生产运行模式。

    按照“精心组织、动态调整、精准操作、执行到位”的理念,设备计划检修管理上,所有操作作业、设备检修作业的车间管理人员都到现场进行督促、指导、检查,使生产操作、调整及设备检修处于受控状态。在能源管理上,加强了高炉、焦炉、转炉三种煤气的平衡,在保证炼钢、轧钢煤气需要的前提下,多余的煤气就送回锅炉燃烧进行发电。在自发电量的管理上,将发电量按小时负荷数分解到各机组,要求各岗位紧盯负荷数开展工作,实现以时保日、以日保周、以周保月。同时还加强动态调整,恢复了大横班班长会议制度,有效进行信息沟通和经验总结。在加强精细调整方面,除了厂里的微信群,大横班班组也建立了微信群,对于完不成小时负荷数的认真分析原因,重点找内部的差距和不足。能源公司调度员还随时根据煤气量的变化下达指令,通知相关车间及时调整,在煤气量增加时,通知相关车间增加锅炉的负荷,以增加发电量。

    今年4月份,能源公司在自发电量上多次刷新班产和日产纪录,有两天的发电量更是达到329万度电的好水平。

    “山高人为峰”,在去年转炉煤气回收完成105.2立方米/吨钢、自发电率完成51.71%的基础上,水钢公司今年4月份在转炉煤气回收、自发电率等指标上所取得的成绩令人振奋,把看似不太可能的目标变成了现实,翻开了水钢循环经济发展的新篇章。
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