京唐公司炼钢部供料区以“居家理财”活动为抓手,发动职工深挖潜力、点滴降本,通过自制振动筛筛网节约成本约10万元。
京唐公司采用先进的“焖渣”筛分工艺,与传统的“泼渣”工艺相比,具有钢渣回收率高,渣罐周转速度快,占地少,节水环保等诸多优势。然而,这种大批量、快节奏、小场地的工艺条件,要求钢渣间的设备、设施必须稳定可靠,如果故障率升高,就会出现“肠梗阻”,制约前道的正常生产。炉渣通过渣罐运送到钢渣间以后,要经过焖渣坑打水冷却,用“钩机”将大渣块捣碎后,通过皮带机运送到破碎机、磁选机、棒磨机进行加工,最后通过不同规格的振动筛将含有铁元素的渣钢提炼、筛选出来,返回转炉重复利用。
钢渣间有不同筛分粒级的振动筛3台,一直使用由厂家供应的整体筛网,这种整体筛网由于材质耐磨度较低,在使用过程中磨损较快,经常出现卡料、下料慢或者筛分出的渣钢大小不符合要求等问题,影响生产。而且这种整体筛网价格较贵,一套价格近4万元,每4个月就要更换一次,大大增加了备件成本。
为了节省备件费用,炼钢部攻关人员深入现场,观察筛网使用过程,并查阅大量资料分析筛网损坏原因,决定自主创新,自己制作振动筛网。他们找来棒磨机的废旧棒条,经过设计、打磨、焊接等工序加工成震动筛的筛网。同时为防止出现由于棒条粗细不均而影响筛分效果,他们轮流盯在生产现场,利用生产间隙边观察、边对筛网进行切割、打磨。经过一个月的攻关,终于解决了振动筛筛网在使用过程中卡料、下料慢等现象,筛网的使用寿命由之前的4个月增加到了一年,每年节约筛网备件费用约10万元。 |