首钢京唐公司冷轧部生产经营创好水平

 //www.lgmi.com    发表日期:2016/9/29 8:54:32  兰格钢铁
    京唐公司冷轧作业部瞄准产线稳定运行目标不放松,系统分析查找问题和不足,下大力气强化措施消除操作、设备事故隐患,深挖潜力积极降本增效,8月份生产经营创好水平,加工量超计划1.58万吨,商品量超计划1.26万吨,加工成本比计划降低4.78元/吨。

    眼睛向内,积极化解产线矛盾。8月初,2230单元完成年修,在起车后设备暴露出的小故障较多,产线稳定运行水平得不到有效保障。为有效控制局面,冷轧部积极筹划对策,组织操作、工艺、设备三方联合巡检,每日定点在现场查找设备隐患,汇总发现的问题,并于当日开会研究制定解决措施并组织落实。为加强夜班设备运行保障力量,产线和设备部门领导带头值夜班,同时抽调精干维护人员组成抢修队伍,在出现事故时第一时间组织人员判断事故原因,更换损坏零部件,恢复正常运行,积极为生产保驾护航。针对特殊订单,优化排产流程,增强产线间衔接,跟踪每条订单生产进度,确保按期交货。8月份特殊交货期报产率比计划提高0.11%,重点整单兑现率比计划提高1.16%。

    强化措施,切实提升产品质量。冷轧部不断强化产线质量控制能力,监督检查SPC质量控制点措施执行情况,确保各个点质量受控。针对现场出现的质量问题,组织专业人员召开专题会认真分析,制定预防控制措施,形成质量事故报告,组织职工培训,举一反三杜绝类似事故重复发生。2230连退在检修起车时辊子上附着胶带造成硌痕,他们深刻反思检修清洁生产中存在的管理漏洞,将“检修穿带后的对辊面进行再次验收,预防穿带期间的次生污染”条款纳入标准作业SOP制度,指导现场作业;2230酸轧DP980焊接后存在热影响区软化而造成断带,他们重新取样试焊摸索参数,优化工艺设定,并将断带卷的月牙样送技研院进行分析,为参数优化提供可靠数据支撑。产线质量保障能力的提升,促进了产品开发进度,8月份,2230连退生产供客户的客车外板DC06级别首次达到0.7×1970毫米极限宽幅;2230酸轧生产供客户的微合金化DP980高强钢宽度达到1570毫米,产线可接单能力得到进一步拓展。

    挖潜增效,抓实抓细措施落实。冷轧部大处着眼,小处着手,抓住影响成本指标的成材率、制造费等关键项目,细致分析控制因素,逐项分解指标落实到岗到人,形成人人身上有指标、人人力保指标齐抓共管的有利局面。细化制度落实,严格执行检修时停送电制度和厂房照明规定,绝不浪费一度电,从一点一滴上节约能源。加大技术攻关力度,开展降低轧辊消耗攻关,从优化排产规则降低镀铬辊消耗、优化轧辊磨削工艺降低辊耗等方面降低轧辊使用成本。在成本测算上精打细算,将每一块成本组成逐项分解,细化到单项介质最小单元,组织成本管理小组人员月初根据降本计划分解制定指标,月中根据消耗情况和产量情况测算每项成本完成情况,对预测不能完成的任务指标及时采取措施加以控制,月末组织对各指标完成情况全面总结,分析生产中得与失,为下一步持续改进明确方向。冷轧部成本控制管理已经形成“月初有目标,月中有预测,月末有总结”闭环控制良好局面。
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