在通钢公司生产部总调度室电脑前,几个部门的专业人员正在认真细致地讨论着。
他们在商讨什么?难道是生产有什么问题?
原来通钢公司为了加强用电管理,快速实施电能表计量集中采集管理制度,达到对各单位用电情况进行跟踪、各级电能损耗进行管控、各单位生产过程中电能变化实时分析和处理,实现降本增效的目的,相关单位正在研究电能表计量集中采集的方法。
今年以来,面对严峻的钢铁市场形势,通钢公司不断依靠自主创新,撬动科技优势,各领域健康的“新陈代谢”正在发生。
电能表计量集中采集这事能做到吗?有没有什么好办法?
高招一:
全力配合为研发增力
冶金区现有66千伏变电所五座、10千伏变电所一座,全部采用峰、谷、平计量方式,有200余台多功能计量表,分布式安装,均采用人工抄表方式。由于人工抄表时间、地点不能统一,差量较大,不能掌握电能实时信息,无法评估电能使用状态是否合理。为保证电能数据及时准确,通钢公司决定集中采集数据。
“我们联系了几个专业厂家,实际价格按招标比价后发现,目前计量表采集系统300点范围内,市场报价是30万元至38万元之间,而且这套采集设备是无线抄表,投入后,每年还需要向移动公司或电信缴纳4G无线网络服务费3000元左右。”设备部运行处副主任师米广亮介绍,面对较高的系统开发费用,按照公司要求,决定自主研发这套系统。
设备部组织自信公司、动力厂对通钢公司现阶段计量管理进行了充分讨论,由自信公司承担研发任务。设备部向自信公司提出了具体要实现的功能,并与电力公司协商借来相关备件,以供研发使用。同时联系基层单位变电所作为实验基地,积极协助自信公司、动力厂布置采集系统网线路径,在现场高压电的环境下,精心精细做好安全指导。
“动力厂在电能表计量集中采集研发工作中,主要提供硬件支撑。”动力厂电气仪表试验室刘韶春介绍。动力厂为降低研发成本,将负责冷轧供电的已停用的变电所电表拆除一部分,投入到研发实验基地,并从专业角度协助自信公司铺设线路,全力支持自信公司研发工作。
高招二:
自主研发捞出“真金白银”
“自信公司于今年7月26日接到研发任务后,积极组织信息科技术人员进行方案研究及测试,力争以自信公司自身的技术力量,独立完成系统建设。”自信公司信息科科长高君乐说。在此系统的测试、研发阶段,设备部、动力厂给予了大力支持,先后提供DL/T645规约电能表若干进行通讯实验、测试,自信公司于8月上旬完成基本功能测试,完全可以满足动力厂电能自动采集功能,于8月中旬开始,结合测试结果及相关设备需求,着手设备采购和现场网络施工,经过自信公司相关技术人员的不懈努力,加班加点工作,在动力厂电气仪表试验室、设备部运行处的大力支持下,于8月24日晚,基本完成永安所、兰桥所、桃源所、桃源新区所、电厂中心所的计量电能表的数据采集,采集内容包括正向有功总电能、峰、平、谷,反向有功总电能、峰、平、谷及各电能表的电压、电流参数。
目前,经过一个月的研发,电能表计量集中采集系统已进入试运行阶段,升级版的电能管控优势初露端倪。网络拓扑充分利用通钢现有K3网络,运维成本低,网络稳定性高;采用独立算法,设置识别不同规约电能表,每路采集通道,可接入不同规约的电能表;电量采集程序部署在采集服务器中,方便集中管理,节省各变电所数据采集计算机;以WEB方式发布电能实现数据、电表信息管理、电能表日报数据,方便用户访问,省去用户访问专用计算机。 |