首钢京唐公司冷轧部成材率技术攻关效果显著

 //www.lgmi.com    发表日期:2016/11/1 8:59:52  兰格钢铁
    首钢京唐公司冷轧作业部眼睛向内,深挖潜力,强化生产组织和技术控制,针对影响成本的重要指标成材率全力开展技术攻关,通过优化生产过程控制、降低质量缺陷切损等措施,提高了产品成材率。今年1至9月份,综合成材率完成97.71%,创历史最好水平。

    今年以来,该公司冷轧部深入分析往年成材率完成情况,立足实际,努力探索成材率在现有指标水平稳步提高的方式方法,大力开展技术攻关,将各项技术措施落到实处。针对切边订单比例增加、切边损耗增大的不利局面,冷轧部及时组织生产专业优化切边流向,梳理订单计划,根据带钢规格、钢种特点最大限度降低酸轧产线切边比例,增加后处理线切边比例,减少切边损耗。在有效生产组织下,酸轧切边比例整体呈下降趋势,由2015年29%降至18%,后处理线连退综合切边比例从2015年月均78%上升至86%,镀锌切边比例由2015年82%上升至93%。在优化生产计划基础上,依据设备能力合理调控各产线切边量,优化协调内部生产组织,提升产品整体成材率。提高热轧要料宽度精度控制,针对热轧轧制实际宽度控制水平,对生产产品钢种、规格进行系统统计分析,将控制精度较高的6个产品牌号要料宽度缩减,提高产线切边命中率。加强切边宽度精度控制,提高切边剪设备功能精度,优化产线切边规则,依据连退产线特点按客户宽度要求上限进行切边,降低过程切损,提高综合成材率近0.01%。降低重卷处理量,减少由于前道工序产线自身原因造成的去重卷二次处理,重卷处理量月均减少3000吨,提高综合成材率0.02%。

    与此同时,该部还从操作上下功夫,想方设法提高成材率。开展带钢板形一贯制技术攻关,摸索带钢轧制时机架压下率、张力匹配规律及弯辊、窜辊参数控制,减少带头尾厚度波动,从而减少板形不良部分的切除量。开展质量缺陷攻关,梳理产线前三位重点质量缺陷,制定了具体的措施控制和预防,每周对缺陷发生量统计分析通报。加强现场工艺巡检,重点检查SPC控制点的质量措施执行情况,对工艺参数异常、工艺状态波动及时反馈和控制,对打磨、取样等质量检查手段执行情况进行检查,确保产品质量受控。注重质量事故的分析,对事故原因、过程、预防控制措施寻根究底分析,形成正规事故分析报告,组织相关岗位职工培训,坚决杜绝重复事故发生。通过降低质量缺陷发生率,减少质量造成切损,提高了成材率。
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