首钢京唐公司冷轧作业部充分发挥技术管理协同优势,组织专业人员,深入分析总结历次产线退火炉非计划开炉盖事故经验规律,从操作、设备、工艺、原料等方面多管齐下、潜心攻关,通过参数优化、设备改进、制度完善等多途径,在炉区稳定生产上取得突破,创出连续七个月非计划开炉盖次数为零的新纪录。
冷轧连续生产线共有退火炉6座,由于最初认知不足、特殊品种多和工艺制度不完善等原因,历史上发生非计划开炉盖事故53起。经过粗略测算,每次开炉盖事故平均影响生产30多个小时,如果发生断带事故,还会对炉体设备、炉内环境产生次生伤害,造成的后果十分严重。为稳定退火炉工序工艺,促进产线连续生产,冷轧部抽调经验丰富的工艺、设备、操作人员成立了炉子专业组,充分整合力量,集技术优势于一体,针对炉区带钢稳定生产开展专业攻关。
攻关小组仔细梳理产线投产以来历次事故案例,归纳事故原因分为设备原因、来料问题、炉内通板异常、质量问题四大类。根据事故特点分类,从技术、管理角度制定有针对性的防控措施,并落实到具体实践操作中。攻关小组总结历次由于单体设备异常导致的非计划开炉盖事故,梳理出换热器漏水、张力计故障、二级模块信号异常、挤干辊故障等设备问题。针对易“患病”设备进行重点监控,落实专人管理,严格落实“状态+周期”的设备维护模式,每次检修安排专人检查,设备正常按周期更换,点巡检过程中发现状态异常立即组织更换,坚决遏制重大事故的发生。针对来料问题加强原料检查,对带有边裂、月牙缺陷的卷先送重卷预处理再上线生产。加强入口区域带钢质量检查,重点关注焊接质量,严格执行焊缝杯凸试验制度,防止焊缝质量不合格带钢进入炉内。
炉内宽薄板跑偏瓢曲是造成非计划开炉盖事故的“大户”。攻关组扭住“牛鼻子”,组织“降低连退宽幅汽车板跑偏率”六西格玛项目和宽幅IF钢工艺控制技术攻关。小组成员深入现场,收集生产数据,观察轧制参数调整后板形变化和跑偏现象及规律。他们在大量数据统计的基础上,筛选影响带钢跑偏率的关键因素进行FMEA分析,并根据FEMA分析结果,以及现场操作的可实现性制定“快赢”措施。加大现场设备状态检查及更换制度的执行情况监督,对张力辊、轧机工作辊功能精度和轧制线对中情况重点监护,提高设备功能精度控制和制度执行,打牢底层基础。下发轧制板形和跑偏控制方案,研究制定了《宽规格汽车板板形控制方案》《宽带钢跑偏控制方案》《宽带钢酸轧板形放行标准》《宽规格汽车板板形控制奖励措施》,通过实现操作的精细化,增强产线生产过程控制能力和产品质量保障能力。进行板形手动控制和目标曲线调整,提高一致性,显著减小板形幅值,提高通板板形的均匀性,实现稳定通板。
加强工序服从,构建信息化板形数据传导。酸轧轧制的每卷钢板形图和相关工艺数据都传输到下道工序,使得操作人员在进行计划审核,发现特殊规格时能够通过查看轧制板形图,对整卷带钢板形走势清楚了解,在退火时有针对性地进行张力、速度匹配调节,提高炉区工序稳定通板率。为保持炉内气氛,避免由于炉子清洁度不好造成硌坑缺陷,他们定期安排清炉检修,对炉辊表面进行高压吹扫,同时改进工艺,在热区段安装加湿器,调节炉内气氛,避免氧化结瘤造成硌坑缺陷。优化炉区退火温度、速度、张力制度,针对每座炉子工艺特点制定针对性防跑偏、防瓢曲、启停车相关制度,先后修订完善制度20多项,并组织操作人员培训,指导具体生产。 |