近日,长钢公司检修部炼钢作业区通过对7号连铸机出坯运二辊道的侧导轮进行改造后,侧导轮使用寿命由以前的1个月延长至6个月,预计每年可节约备件采购费用5万元左右。
由于7号连铸机铸坯在出坯运输辊道处极易跑偏,为此作业区在出坯运二辊道处专门安装了两组侧导轮,使钢坯严格按照两侧导轮固定的路线前行,每个导向轮的两侧间距正好等于钢坯的宽度。由于连铸坯运行至出坯运二辊道时表面温度达550度甚至更高,导向装置处于高温、潮湿环境,因此,侧导轮极易生锈致使轮卡死,轮直接与销子干磨,经常发生轮上销子孔磨大甚至把销子磨断等现象,使侧导轮使用寿命降低。此外,侧导轮与连铸坯接触为面接触,一旦侧导轮发生不转或转动不灵活时,铸坯与侧导轮之间的滚动摩擦即会转变为滑动摩擦,导致铸坯表面擦伤严重,直接影响钢坯质量。
为了彻底解决这个问题,该作业区技术人员和维修工对此展开了仔细研究。通过多次试验和现场观察分析,他们决定对侧导轮进行改造。首先使用废旧H型钢重新制作侧导轮导坯架底座,把原先侧导轮的轴加工成两个直径40毫米的销子并焊接在底座两侧,再把型号为30208的轴承穿入销子中,加入黄油施以润滑,最后加盖防尘。经过改进安装,连铸坯在经过出坯运二侧导轮时,侧导轮上的轴承随着连铸坯滚动,铸坯也沿辊道上侧导轮的滚动直线向前,再没出现铸坯跑偏现象。同时,在日常维护中,维修人员定期点检轴承润滑油量,避免轴承因缺油发生抱死现象,保障了侧导轮运行正常,从而提升了铸坯质量。 |