2017年,陕钢龙钢公司轧钢厂以持续推进产能攻关劳动竞赛为抓手,不等不靠,主动作为,多举措推进新工艺优化及过程控制提升,加速新品项目向常规批量生产转换,并取得良好效果.
一是持续推进工艺优化,结合前期轧制产生的中废、设备误机等过程中的不稳定因素及暴露问题,多次召开专题会研究优化工艺方案,分析技术参数,做好总结分析,攻坚薄弱环节,先后完成30MnSi风冷方案改造、Φ12五切K2孔型改进、K1进口导辊改造等工序提升优化,为提升产品市场创效能力提供了理论支持。
二是加大对关键工序的工艺纪律检查,优化管理制度、细化生产组织方案、优化设备性能,提高设备运行效率,做到对设备运行状态的“可知、可控”。同时,要求专业技术人员驻扎生产现场,实时跟踪生产过程控制,解决生产中随时出现的疑难问题,确保产量最大化。
三是提升生产组织管理、加强生产、工艺、设备、操作等各工序的有效控制和衔接,推进顺行有序生产的管控,维持上下游的坯料组织、出库协调、动力能源平衡与生产线生产的正常衔接,并细化分解指标,建立从管理到一线、从操作岗到维修岗的指标责任体系,层层落实到人,提高各级人员业务能力与责任意识,保证新品生产节奏连贯顺行。
通过控制过程的不断提升,二月份以来,30MnSi、Φ12五切分、Φ25两切分产能不断攀高,最高日产分别达到2105吨、3723吨、4557吨,均较单规格2016年最好水平提升10%以上,且成材率、表面质量、性能等指标均全部达到控制要求。 |