今年以来,通钢公司第一钢轧厂以节能降本为重点,积极调动广大职工在释放产能、降低成本、改善指标、优化工艺等方面出谋划策的积极性和主动性,有效解决了一项项生产难题。截至4月末,该厂共征集合理化建议178条,创效220余万元。
第一钢轧厂热轧板带线生产的冷轧基料板强度平均值在300MPa以上,因强度偏高影响到冷轧工艺调整,进而对产品产量和质量的提升产生了一定冲击。现场技术人员提出建议,通过调整轧制工艺相关温度设定,控制轧制速度,避免带钢在层冷区出现急冷现象,同时对层冷集管进行手动屏蔽,进一步实现带钢均匀冷却。通过上述相关工艺调整,不仅满足了客户需求,还提升了品种钢效益。
泥浆水处理系统中1号、2号浓缩池刮泥机,原操作箱在室外手动操作,每逢雨天,工作环境恶劣,潮湿雾气大,岗位职工操作极不方便。针对这一实际,该厂维护电工利用检修时间,对其进行了大胆的改造,对刮泥机主回路和控制回路重新穿管配线,将配电箱移至室内,不仅方便了操作和维护,而且延长了配电箱的使用寿命。
该厂渣跨区域由于生产性质决定,在钢渣的倒运过程中,极易出现放炮现象,经常把天车操作室玻璃窗震碎,需要更换整块大玻璃,造成费用增加。岗位操作人员积极动脑筋想办法,把玻璃上不影响视线的地方改成铁板,再把大玻璃按尺寸切割成小块,提高了安全系数,年可节约费用8000元。
成品库钢卷过跨车电源滑线护板多处腐蚀破损,经常与钢卷架刮碰,造成电源滑线外露,安全系数降低,对钢卷的运输和出库产生了一定影响。原护板是一大块特制钢板并整体固定,无法进行更换。为尽快解决这一难题,该厂岗位人员将破损部分进行切割,并自行加工一块新的铁板进行局部更换和固定。改造后,恢复了护板的防护功能,对内部电源滑线起到了很好的防护作用,降低了设备故障率,一次节省备件材料费用2000元。
第一钢轧厂在轧制薄规格过程中,发现粗轧R1轧机咬入角超上限,出炉温度低,存在较大的轧制风险,易影响板型及造成堆钢事故。现场技术人员提出建议,将R1轧机咬入角上限上调,并对RET温度检测仪表进行测定,检测是否存在温度偏差现象,发现问题,最短时间内制定整改措施,有效保证了薄规格减薄工作的顺利完成。 |