河钢宣钢炼铁事业部烧结系统在全力为高炉提供优质原料的同时,注重做好降成本工作。日前,烧结作业一区通过对红泥配加系统过滤篦子实施“瘦身”手术,不仅使配加过程更加稳定,且年可降低生产成本4万余元。
红泥是炼钢工序生产的含铁流质废料,回收配加到铁前烧结系统原料中,可有效降低铁前成本、实现能源二次利用。但因其杂质较多、流动性差,在配加时经常出现堵塞管道和喷头的现象,容易引发加泥泵损坏,造成入烧水份波动,影响烧结矿产和质量指标。针对这一瓶颈问题,技术人员多次深入现场寻求解决方案,经过细致排查,发现红泥池篦子孔径设计偏大是造成杂质进入红泥泵的主要原因。于是,技术人员马上对篦子实施了“瘦身”手术,将篦子孔径由过去的10mm缩至6mm。
改造后,经过新篦子过滤后进入到系统中的红泥颗粒和杂质明显减少,红泥配加稳定,水分合格率有显著提高,有效杜绝了红泥泵、搅拌器的损坏,粗略估算,此次“瘦身”仅备件费用每年就可节省4万元以上。 |