河钢宣钢高端角钢再赢回头客

 //www.lgmi.com    发表日期:2017-8-25 8:48:15  兰格钢铁
    8月18日上午,河钢宣钢型材事业部100吨炉区产线1#转炉炉前平台上,27#废钢天车将装满废钢的废钢斗缓缓落在平台上,等待工人挂副钩。此时放完钢的炼钢作业区1#转炉炉长王树海迅速来到废钢斗前,他时而弯腰,时而踮起脚尖,仔细观察着每一个块废钢的情况,确认没问题后,才指挥天车起钩。

    当日,1#转炉冶炼的是供重点客户的Q420C耐低温角钢,这是该客户追加的订单。为了保证产品质量满足客户需求,型材事业部从产品冶炼阶段就开始强化质量管理,重点攻关衔接炉次的钢水成分稳定性,从而确保产品性能稳定。

    王树海刚回到1#转炉主控室,操枪工张杰就向他汇报:“树海哥,扒渣工刚报了这包铁水的温度,1330℃,比上一炉高了50℃!”

    “那得赶紧看看铁水成分,是不是铁水硅偏高了?”王树海说着打开电脑ERP铁水成分查询系统,只见显示铁水硅0.48%,正应证了自己的推断。

    “这炉铁咱们按下限装入,保证吹炼控制稳定!”溅完渣,王树海开始指挥天车兑铁水。随着铁包中铁水缓缓兑入转炉,他一边指挥天车,一边仔细盯着天车称显示大屏上的数字,从213吨变为65吨,正好148吨。

    为了确保高质量冶炼每一炉钢,使高端产品性能更加稳定,该事业部从入炉铁水、废钢抓起,准确预知入炉原料条件,为冶炼提供有效指导。

    兑铁加废钢结束后,1#转炉智能炼钢控制系统画面上,准确采集到了铁水成分、温度以及铁水和废钢的装入量,通过这些条件,系统自动做好吹炼准备,只见张杰轻轻选中氧枪控制系统画面上的“A”模式,点动“启动”键,一炉钢的冶炼便开始了。与此同时,他在一张冶炼时间统计表上记录下了这炉钢开始吹炼的时间。“我们现在开始实施列车时刻表管理,确保每一炉钢生产节奏和提前制定的计划相匹配,使上下工序生产周期高效可控!”王树海如实说。

    此时,智能炼钢系统严格按照程序控制,自动控制氧枪枪位和辅料加入,每炉钢操枪工和炉长的任务就是仔细观察钢水成分和温度预测情况。自智能化自动炼钢实施以来,该事业部要求每一班、每个人、每一炉都要按照智能炼钢要求,统一操作、统一标准。

    “标准化操作,给我带来的直接效益就是转炉过程和终点控制更加稳定,提高了终点命中率!只有这样我们的钢水氧化性、合金吸收率才够稳定,这对我们准确控制钢水成分至关重要!”王树海说道。

    随着终点预测达到目标值,转炉氧枪自动提起,王树海指挥大家进行一倒取样测温。“滴、滴、滴”测温表显示1645℃,比预测值略高5℃。王树海迅速回到主控室根据一倒情况进行微调整,提高终点命中率。调整后,进行二倒,终点温度和成分完全命中,满足放钢要求。王树海迅速指挥放钢,当钢水放到四分之一时,他先投入一袋脱氧剂,随后指挥合金工加入其他合金,同时配加碳粉。“碳,11.4个;锰21个。”炉前工准确的报上终点成分,王树海随即又向钢包内加入半袋碳粉,确保产品碳和上炉波动在±1个范围之内。

    出钢结束后,钢包开进氩站,王树海叮嘱道:“吹氩时间必保5分钟以上,这样钢水温度、成分才均匀,产品质量才能有保障!”8分钟后氩站分析数值显示,碳0.153%和上炉0.156%相差0.3个碳,其他成分也在波动范围之内,完全满足要求。

    正是在全体干部职工的不懈努力下,该事业部从细节对接高端市场,严格控制产品性能,不断提高产品稳定性,得到了客户的一致好评。其生产的产品先后供货于国家重点特高压线路建设。8月份,一位重点客户在前期使用了2000吨耐低温角钢后,再次追加了700吨Q420C订单。为了让高端产品赢得回头客,该部将继续提升产品质量,加大品种开发力度,重点推进耐低温角钢、耐候角钢、D级、E级高强度角钢向国际市场进军!
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