6月23日清晨,在河钢集团唐钢公司炼钢事业部转炉作业区,点检员张鑫正专注检查改造后的废钢车减速电机接手运行状态。“这套改造方案太给力了!”废钢车操作工郭星辰一边操作设备,一边竖起大拇指,“减速电机接手已连续稳定运行18个月,使用寿命比改造前足足提升了100%,以前三天两头‘罢工’的老毛病根治了,每月还为产线节约维修成本4.5万余元。”听到这番肯定,张鑫脸上绽放出欣慰的笑容。 在转炉工序,废钢车肩负着高效输送废钢的重任。然而,受限于原厂设备设计结构,其减速电机接手在高频重载作业下频繁损坏,严重制约着产线生产节奏。 “减速电机接手就像废钢车的'膝关节',不治好这个'关节顽疾',高端产品提产就是空谈。”在作业区班前会上,张鑫掷地有声,并下定决心啃下这块硬骨头。为尽快解决这一棘手难题,张鑫迅速牵头组建技术攻坚组,运用“望闻问切”四诊法对废钢车实施全方位诊疗。通过密切跟踪废钢车运行轨迹,详细记录减速电机接手故障件损坏频率和磨损程度,凭借严谨的工作态度和专业能力,最终锁定了废钢车受冲击载荷过大、油污侵蚀、振动衰减不足三大“病灶”。 针对“病因”,攻坚团队实施“靶向治疗”。他们自主开发出三级缓冲减震结构,有效降低设备运行震动,并加装智能油污过滤系统,实现杂质动态清除。同时,创新设计四点对称焊接工艺,重塑设备连接结构。特别是在关键焊接环节,张鑫带领团队反复试验,最终选定二氧化碳保护焊工艺方案,通过精准控制焊点间距与熔深,既保证连接强度达原设计1.8倍,又预留便捷日常维修接口,大幅缩短设备检修时间。 |