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“转炉出钢下渣量较攻关前降低80%,挡渣锥命中率提升50%,O5板钢水纯净度显著提升!”1月5日,在河钢集团唐钢公司炼钢事业部转炉主控室显示大屏上跳动着一组亮眼数据,转炉作业区炼钢工宿洪建看着实时监测报告,此前因攻关而紧绷多日的脸上,终于露出了欣慰的笑容。 O5板作为汽车外板制造的高端原材料,性能指标要求严苛,对钢水纯净度更是有着极高标准。面对这一生产难题,炼钢事业部迅速成立以宿洪建为组长的攻关小组。攻关组聚焦挡渣关键环节,锚定“降渣、提锥、稳产”三维优化方向,正式开启全流程、系统性的攻坚之路。 出钢前期,挡渣塞与出钢口贴合缝隙漏渣是长期困扰生产的“顽疾”。宿洪建大胆摒弃传统干塞方式,创新采用耐火泥均匀涂抹挡渣塞表面及边缘,借助耐火泥高温固化后的密封特性,精准封堵微小间隙。这一举措从流程起点切断渣液混入路径,使前期下渣量显著降低,实现降渣效果的突破性提升。 面对挡渣锥“命中率低、耐火度不足、锥头锥杆易分离”三大痛点,宿洪建带领攻关组逐一破题:创新在锥头与锥杆连接处涂抹高温耐火泥,形成稳固密封连接层,降低锥头脱落故障率;结合现场加锥试验与出钢流场分析,制定最佳加锥角度,大幅提升挡渣锥命中率;调整骨料与结合剂比例,提升挡渣锥密度,使其耐火度提高约8%,显著增强抗钢水侵蚀能力。 针对挡渣车锁紧装置偶发卡顿导致挡渣失效的问题,攻关组创新优化锁紧装置结构,自主改造锁紧装置的咬合设计并升级耐磨材质。改造后,挡渣车作业顺畅率环比提升14%,为生产稳定运行保驾护航。 一系列优化措施落地见效,O5板RH出站渣中全铁含量降低25%,钢水纯净度实现质的飞跃,成功为高端产品品质“拉满格”奠定坚实基础。 |