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“按下780mode专属按键,烘干温度自动切换至120℃,工艺参数同步联动,再也不用手动反复调整,每年还能创效15万元!”4月24日,河钢集团唐钢公司高强汽车板有限公司镀锌作业区工艺操作室内,工艺主控刘耀军一边熟练操控着升级后的热烘干箱控制面板,一边难掩兴奋地说道,指尖起落间,尽显操作便捷。 今年以来,该公司深耕技术创新赛道,聚焦产线生产痛点、难点,精准组建技术攻关团队,通过设备功能优化、工艺参数联动升级,实现生产全流程智能化、标准化管控,为产线高质量高效运行注入强劲新动能。 作为高端钢种生产的核心枢纽,6#镀锌产线肩负着780DP等高强度钢种的生产重任,而清洗段热烘干系统的参数管控精度,直接决定着带钢表面质量优劣与生产能耗高低,是产线提质降耗的关键环节。 “以前生产780DP钢种时,我们得时刻紧盯控制面板,手动将烘干温度从110℃上调至120℃,生产结束后再迅速调回原位,看似简单的操作,稍不留神就会出现参数偏差,进而影响产品质量。”刘耀军坦言,这一传统手动操作模式,不仅增加了操作人员的工作负担,更暗藏质量隐患。 为解决这一问题,刘耀军主动牵头组建攻关团队,在现场研讨会上,他坚持“问题导向、创新突破、长效管控”的工作思路,带领团队围绕热烘干箱反复调试、梳理分析运行数据,深入剖析780DP钢种的生产工艺特性,结合热烘干系统的运行逻辑,逐一拆解问题、排查症结、探寻最优解决方案。 经过多轮调试、论证与优化,团队最终敲定“专属按键+精准管控”的解决方案,第一时间联系自动化技术人员赶赴现场,加装信号采集模块、调试运行程序,新增780mode专属按键,预设120℃最优烘干温度,操作人员只需轻轻按下按键,即可实现温度自动切换,生产结束后系统自动回调至110℃标准温度,从根源上杜绝人为操作隐患。 此次升级成效显著,操作人员工作强度大幅降低,操作流程进一步简化,产品表面质量显著提升,真正实现了热烘干参数管控“一键搞定”,为产线提质、降耗、增效提供了坚实支撑。 |