在京唐公司炼铁部生产现场,许多职工结合自身岗位实际,围绕生产过程中遇到的重点、难点问题进行小改小革。这些小改小革凝聚了职工的智慧和经验,保证了炼铁生产稳定运行。
加固刮刀,提质量降成本。京唐公司球团分厂造球盘直径7.5米,是目前世界上最大的造球盘,也是生产球团矿的重要设备。岗位职工韩建国在生产过程中,发现造球盘时而发生“塌料”,影响生球质量,进而造成焙烧机能耗增加,成品球团矿质量波动。为此,他仔细观察造球的每一个细节,经过观察研究发现,造球盘第一刮刀在生产过程中,受到物料的连续冲击,边缘受力过大,导致刮刀变形,造成造球盘盘底不平整,进而发生“塌料”现象。找到问题后,他对症下药,建议将造球盘盘底刮刀进行“人”字形加固,防止刮刀变形。建议实施后,几乎杜绝了“塌料”现象,同时,降低了焙烧机煤气消耗和电量消耗,年降成本约2.9万元。
更改轴承,稳产增效。冷风放风阀是保证高炉正常停送风的关键设备,一旦出现问题,就会造成高炉无法停风、送风,影响高炉正常生产,必须进行设备检修。同时,冷风放风阀只有在停风和送风的过程中才会使用,使用频率低,又因其长期处在200多度的高温环境中,润滑保养难度极大。如此一来,在生产过程中就会频繁发生开关不畅问题,影响高炉停送风。针对此问题,炼铁部设备工程室经过仔细研究,将滚动轴承改进为铜基碳环自润滑轴承,此轴承不仅降低了维护难度,还解决了原轴承运行不畅的问题,提高了设备运行的稳定性。 |