“移动弯管升起!”
“升起到位,请横移!”
日前,在采访中笔者看到,在马钢四钢轧总厂1号RH精炼炉中控室内,对讲呼叫声此起彼伏。随着一个个指令的发出,移动弯管从1号工位缓慢、平稳升起;再向2号工位移动,准确落下。至此,为期5天的1号RH精炼炉移动弯管驱动装置改造初步成功。
1号RH精炼炉移动弯管曾经是该总厂设备维护人员的“噩梦”。移动弯管驱动装置原提升、移动机构是环链葫芦,为德国进口备件,一套葫芦价格高达十几万元,申报备件周期长达一两年,维护、更换极为不便。而在设备生产时,此处温度高达三四百摄氏度,不等设备冷却下来,检修人员根本无法靠近;在切换工位的时候,高温废气外溢,对电气原件、线路都构成严重危害,一旦损坏,更换时间需24小时以上,严重影响生产。另外,生产区域温度高、粉尘大,运行过程中灰尘进入,链条容易卡阻;链条柔性连接,横移时易摆动,难以准确定位,一旦定位不准,便容易留有缝隙;高温废气外溢,真空度下不来,将直接影响生产甚至造成连铸断浇事故。
投产至今,移动弯管几乎每隔一年半载就要发生一次大故障,且平时小故障不断,RH精炼炉生产节奏快,稍有不慎,便造成连铸断浇。这种环链葫芦结构,对生产稳定构成了严重威胁。痛定思痛,该总厂设备人员决定对移动弯管驱动装置进行彻底改造。
此次改造,从设计到备件、现场安装原本由外委总包,但报价近100多万元。考虑到改造成本过高,该总厂经过反复权衡,决定自主改造研发。由设备方牵头的技改小组迅速成立,机械人员负责总体布局设计,液压人员负责液压动力系统的设计,电气人员负责程序设计调试,备件由马钢内部单位承制。技术人员开动脑筋,参照其他钢企及相关设计经验,决定将环链葫芦驱动方式改为液压台车驱动,由液压来驱动弯管的升降、横移。经过几个月的准备,台车、轨道、液压组件等备件相继到位,程序修改也准备就绪,就等设备计划年修的“东风”了。
随着1号RH精炼炉年修开始,移动弯管改造安装工作紧张开展,环链葫芦拆除、轨道安装、台车就位……经过几个昼夜的连续奋战,安装顺利结束,调试一次性成功。据了解,此套自主研发、制造的移动弯管台车系统造价20余万元,比外委承接总包节约近80万元。截至目前,该移动弯管驱动装置一直处于稳定工作状态。 |