生产现场的设备有时会患上难以根治的“小毛病”,如不及时处理将导致生产中断。6月份,华菱涟钢210转炉厂西侧下料口经常发生漏水现象,点检员想了个办法,在下料口内壁密密麻麻焊满了圆钢承受冲击力,但不用几天铁矿石就将下料口上的圆钢砸出一个个口子,接下来,下料口损坏,又漏水了。
如何堵漏?点检员想了很多办法:改造下料口结构。但结构改造需要重新制造下料口,包括对其他关联部位进行改造,改造周期至少四个月以上,时间太长,且下料口所在位置空间太小,施工困难。这个方案很快被同事们否决了。又有人提出干脆换新下料口。但下料口漏水根本原因在于设计,换新下料口也只是保一时安宁,不能从根本上解决问题……
转炉西侧下料口如同转炉的咽喉,每天都会有近百吨铁矿石从34m平台通过下料口投入转炉,容易将下料口击穿,如果下料口三天两头漏水,必将导致转炉生产临时中断。
面对这种现象,有人泼冷水:一下子搞不好,大不了漏水时加班三四个小时抢修补好就是了!
可是,炉检车间却有人偏偏不信邪,发誓不把下料口漏水的解决决不罢休。一名点检员提出,既然不能焊耐磨层,是否可以做一个单独的耐磨套加装在下料口里面,根据磨损情况进行更换?经过讨论,大家认为制造一个耐磨套只需要一天时间,更换一次只要3个小时,只要点检到位,及时更换,完全可以避免下料口损坏漏水。
说干就干。仅仅一周,利用定修时间,测量、分析,改造一气呵成。经过改造的下料口至今已经运行半年,再也没有发生过一起漏水导致生产中断的故障,每月至少减少临时停炉检修2次,节省检修时间6小时以上。下料口漏水的彻底根治,既节省大量的人力、物力,也给生产稳顺提供了可靠保障。 |