面对日益加剧的市场竞争,变制造为“智造”,以质优价廉的新产品赢得用户、占领市场,这是攀成钢转型升级、结构调整的重点和途径。
今年以来,攀成钢在重点合同——神华宁煤项目超高压蒸汽管线P91钢管的试制过程中,遇到了较多问题,造成了反复补轧的情况。对此,该公司组织精兵强将进行攻关,并制定了全新的生产工艺方案。经过实施,一举获得成功。
据钢研所课题组负责人胡铂介绍,神华宁煤项目为全球在建的最大煤化工板块石化项目,所用P91钢管为首次国产化,其技术要求严格。主要体现在产品的化学成分、钢质纯净度及几何尺寸精度等方面。课题组在分析了产品的技术特性及生产难点后,最初设计的生产工艺流程长、工序多,生产制造周期长,且生产过程中产生了部分废品,导致补轧,造成了成本增加,同时也影响了交货节点。鉴于这种不利情况,该公司组织相关科技人员经过研究,仔细分析,制定出一套全新的生产工艺,既能缩短交货期,保证用户施工节点需求,又能降低成本。用这项新工艺进行P91钢管的生产,生产周期仅需20天至30天,从而提高了合同的兑现率,同时也提高了钢管的成材率。
采用新工艺进行P91钢管的生产,变制造为“智造”,产研协同创新取得了成效。同时,该公司总结经验,举一反三,力争“智”造出更多更好的精品钢管。 |