本钢北营公司氧气放散率创历史最好水平

 //www.lgmi.com    发表日期:2015/10/28 9:20:47  兰格钢铁
    “优化生产管理,助推降本增效,向氧气'零放散’目标迈进,提高经济效益”,这是本钢北营公司致力于节能降耗、实现经济运行走出的一步“好棋”。今年前9个月,该公司氧气平均放散率为1.44%,比计划指标降低0.46%,节省运行能耗48万元,尤其是10月份以来,通过创新管理、狠抓落实,在生产稳定的情况下将氧气放散率控制在1%以下。其中一段时间实现了氧气“零放散”目标,创历史最好水平。

    氧气放散率是衡量制氧机组经济运行状况的重要指标,同时也反映了钢铁企业生产管理水平的高低,氧气放散率越低,设备运行就越经济,能耗和成本就越低。为此,北营公司把降低氧气放散率作为挖潜降耗的重要措施,针对氧气生产产量是均衡、稳定的,而北营炼钢厂、北营炼铁厂等用氧大户氧气需求量瞬时变化较大、不均衡的生产实际,从宏观上强化各工序的用氧管理,发挥调度系统和能源系统的指挥职能,科学编排生产计划,加强相关部门和单位之间的沟通协调,优化炼钢、炼铁的生产节奏,保证冶炼的均衡性,最大限度实现用氧消耗的动态平衡。“十一”长假过后,北营能源部积极转思维、转方式、转作风,通过深入调研和分析,从系统节能入手,调整了制氧机组的运行方式,启动两套6000m3/h制氧机组,停运50000m3/h制氧机组(半负荷),密切关注高炉炉况变化,合理调整高炉富氧量,严格控制炼钢均衡用氧,在生产稳定的情况下将氧气放散率控制在1%以下,日节电量19万KWh。

    北营制氧厂作为氧气生产和控制单位,根据北营公司生产经营计划和能源部气体平衡要求,确定了“以20000m3/h机组、35000m3/h机组稳定运行为主,50000m3/h机组、6000m3/h机组辅助运行”的生产组织原则,科学指挥管控,合理调整运行方式,从源头上降低氧气放散率。通过调整活塞压缩机灵活控制输出量,最大程度减少高压放散,加强与用氧用户的联系,及时掌握用户用氧变化趋势,依此灵活启、停压氧设备,合理调整空分设备负荷,充分挖掘各机组产能,提高供氧气氮气外供量,减少设备空转时间,降低能源消耗。同时,加强标准化操作和工艺纪律执行,以标准化操作卡为教材,加强培训,提高职工的岗位技能,生产操作以“一值制氧工”为主体,坚持持卡操作,不断强化设备日常点巡检工作,严格落实“三级”点检制度,对设备隐患做到“第一时间”整改。此外,持续开展劳动竞赛活动,设定了氧气单耗、液体产量、保产保供“零影响”、修旧利废等竞赛指标,每周对竞赛指标完成情况进行检查,并每月通报,有效调动了职工的工作积极性,增强了职工的节能降耗意识。
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