今年以来,宝钢不锈炼铁厂以技术创新克服配矿频繁变动等影响,2号高炉槽下烧结返矿率持续下降,较去年下降了0.74个百分点。
去年,炼铁厂2号高炉烧结矿全年平均返回率较高,返回率越高就意味着烧结矿要重新回到烧结再加工,增加了烧结的生产成本,同时也推高了高炉炼铁的入炉烧结矿成本。去年下半年开始,为了降低炼铁成本,炼铁厂采用了大量非主流烧结矿粉原料,造成烧结质量不稳定,最高返矿率更是达到15%左右。
今年,炼铁厂高炉分厂会同相关部门组成了协同攻关团队,大刀阔斧地对槽下烧结矿筛网进行了改进,使返矿量大大降低。高炉分厂还从制度上固化成果,制订2号高炉入炉料筛分管理暂行办法,规定检查过程中如发现烧结筛网堵塞及筛棒断裂现象,员工必须及时联系设备检修单位及时进行处理。同时严格执行烧结矿筛网定期更换制度,一旦发现有烧结矿筛网到使用周期就及时联系进行更换,避免跑粗现象的发生。今年,2号高炉槽下烧结矿的平均返回率明显下降,平均每天减少烧结矿返回量164多吨,为铁水降本作出了贡献。 |