水钢公司炼铁厂上烧8号、9号皮带由于返轮,经过改造投入使用近四个月以来效果明显,经测算,每年可节约托辊费用12800余元,同时减轻了岗位职工的劳动强度。
二烧车间上烧8号、9号皮带是输送烧结矿到高炉的主要皮带。改造前,由于尾部返轮安装位置过低,皮带运行时摩擦不到尾部返轮,皮带张紧力主要由尾部返轮前方的下托辊承担,造成托辊负荷过重,磨损加剧,使用寿命明显缩短,托辊消耗量过大,同时也加大了岗位人员的更换处理难度。
针对这个瓶颈问题,二烧车间召开攻关会议进行研讨,充分发挥职工的主观能动性,寻找彻底解决问题的方法。该车间生产丁班班长龙勇带着问题到现场仔细观察分析,经过多次验证试验,他提出了“在不改变尾部传动部件的前提下,将尾部返轮抬高100毫米,改变包角,将皮带张紧力大部分转移到返轮上,将下托辊负荷降低到正常水平”的建议,此建议得到了车间和厂部技术人员的认可。此后,该车间便开始着手对两条皮带尾轮进行改造,采用改变尾部返轮的安装位置的方法,即将原来位置往上提高100毫米,形成合理的皮带包角,降低前面托辊的负荷。
该项目自投入使用以来,返轮前方的下托辊使用寿命延长到30天以上,每条皮带每月至少能够节约下托辊两个,两条皮带年可节约成本12800余元。 |