贵钢公司:节约成本在行动

 //www.lgmi.com    发表日期:2015/12/17 14:57:08  兰格钢铁
    贵钢公司高线作业部机电工段副工长卢润,干一行、爱一行、钻一行。十多年来积累了丰富的工作经验,在工作中不断提出新的合理化管理建议,对设备进行小改小革,提高了生产效率,降低了生产成本。

    近日,卢润向记者讲述了滤芯再利用的故事。两年来,由于润滑B、C、D系统均出现过滤芯堵塞的情况,滤芯生产厂家相关技术专家说,滤芯是一次性产品,换下来只能报废处理。滤芯价格贵,成本高。卢润心里着急,于是他利用停产时间,试着用煤油清洗的方法再次利用,但在回装时装不进固定架,他抽出来检查,发现滤芯内壁有不规则的断面无法回装,试验没能成功。

    此时,卢润抑制不住内心的兴奋,继续讲述他的故事。今年8月14日夜班,在巡检时,他发现润滑B系统压差达到12MPa,观察一个小时后,压差上升到14MPa,与平常的显示存在明显差异。情急之下,卢润果断把滤芯切换使用2号过滤器,然后抽出滤芯进行清洗,同样用煤油浸泡,浸泡时间比上次少用一半时间,清洗第一次取出凉干后,再用干净的煤油清洗第二次,再凉干后回装。当时2号过滤器压差已达到16MPa,几乎达到报警状态。他立即切换到清洗回装的1号过滤器使用,以便测试一下是否可行,当切换成1号过滤器使用后,发现了惊人的结果,压差为4MPa。通过一天的使用,没有上升的趋势,效果较好。他又用同样的方法清洗了2号滤芯,8月份最后一天的生产时间来检测,结果压差很稳定。

    卢润说,这次试验成功,不仅证明了B、C、D系统润滑滤芯只能使用一次无法清洗的错误说法,更重要的是掌握了清洗方法,因为高线的减定径轧机设备比较先进,但容易从轴向进水或杂质到油箱,水或杂质进入到液压油内,滤芯就容易堵塞。有了这次清洗成功的经验,他利用空闲时间把之前换下准备丢弃的滤芯全部清洗。

    听到这里,记者控制不住内心的好奇,追问这次试验成功可以给作业部节约多少成本?卢润说,润滑系统C系统滤芯就有30个,用量相当大,目前为止清洗了48个,1个是3500元,节约成本16.8万元,如果生产时间越多,滤芯被堵的频率就越高,节约的成本就不是十几万元的事了。

    卢润的故事告诉我们,面对钢铁“严寒”,职工没有失去信心,而是主动适应新常态,立足于工作岗位,开动脑筋,节约成本。

    
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 贵钢公司:节约成本在行动
  • 贵钢公司开展危化品梳理排查工作
  • 贵钢公司王筑生获国务院津贴
  • 节能降耗的有心人-记贵钢公司动力厂供气作业区主管李永国
  • 贵钢公司中空钢型钢作业部进行煤气炉应急演习
  • 贵钢公司通过车轴钢用户认证评审
  • 贵钢公司成功解决油量消耗过大难题
  • 贵钢公司电炉炼钢进行热试 连铸系统成功拉出第一炉钢
  • 贵钢电炉炼钢厂拆除、修配改造搬迁工程启动
  • 贵钢公司精品高线热试全线打通