京唐公司炼钢作业部职工创新工作室讲协同重实效

 //www.lgmi.com    发表日期:2015/12/18 8:58:27  兰格钢铁
    京唐公司炼钢作业部以“创新工作室”为载体,鼓励职工立足岗位创新,实现人人创新。今年以来,该部创建的5个职工创新工作室通过创新引领、技能传承、推广先进管理,已完成创新课题项目52项,获得科技成果3项,获得专利授权6项,全年可实现增效4800多万元。

    炼钢作业部高度重视职工创新工作室创建活动,把职工创新工作室纳入发展规划,按照统一规范的“有领军人物、有活动场地、有工作制度、有课题计划、有攻关节点、有成果效益”的“六有标准”创建职工创新工作室,并建立了创新工作管理制度和考核办法。领军人物主要以劳模先进、首席技师、作业长为主,创新团队既有专业技术人才,又有生产一线的班组长和业务骨干。在扩大创新工作室品牌效应的同时,该部充分结合职工合理化建议活动、职工技能素质提升和“师带徒”等活动,带动广大职工学技术、练本领、比服务、作贡献。

    突出一线创新特色,围绕生产经营中心目标任务制定年度课题攻关计划,抓好落实。创新工作室成员立足岗位,围绕指标提升、节支降耗、挖潜创效等工作,开展技术革新、合理化建议、创新创效活动,解决生产中的重点、难点问题。以全国劳动模范、脱磷作业区作业长张新国命名的“张新国创新工作室”,小组成员由首钢技术专家、高级技师及中级工程师组成。该创新工作室充分发挥劳模、技术专家示范带头作用,积极围绕生产经营活动中的重点和难点问题,有的放矢地开展创新和攻关活动。他们完成的脱磷炉“一键式”常规炉次冶炼、半钢炉次冶炼、1号脱磷炉底吹模式创新、利用1号脱磷炉炉役将底吹枪更改为集束型等项目,有效提高了重点命中率,减少了脱磷炉底吹枪数量,提高了工效。“张新国创新工作室”成立以来,围绕生产共提出合理化建议96项,其中“副枪收集溜槽改造”极大减少了现场岗位职工的劳动强度,简化了操作流程,年节支48万元。以高级技师、全国技术能手王建斌命名的“王建斌创新工作室”,围绕优化炉型控制,推行低氧操作,实现底吹与炉龄同步等开展创新活动。该创新工作室开展的“全三脱”留渣操作法,使钢铁料降低0.89千克/吨,节约成本2.48元/吨钢;白灰消耗降低至16千克/吨,节约成本1.32元/吨钢。他们研究实施的300吨复吹转炉全炉役低碳氧积控制技术,获得全国冶金科技进步三等奖和首钢科技进步二等奖。

    有针对性地围绕技术创新、工艺创新、新品种研发及质量攻关等,充分发挥创新工作室作用,激发职工学知识、练技能、搞革新、求创新的热情,实现提升技能人才素质和自主创新能力。炼钢RH精炼能力代表钢铁厂的先进程度,以技师刘强强命名的“刘强强创新工作室”,围绕炼钢RH精炼工序不断摸索与改进智能精炼系统,目前智能精炼投入率达到92.45%,通过率均达到95.47%。该创新工作室还从今年5月中旬开始,积极推进RH碳脱氧工艺,降低进站钢水氧活度,从而减少脱氧耗铝和降低废钢消耗。他们研究的“RH真空槽浸渍管喷补旋转接头国产化”“RH顶枪气囊改造”已经申报国家专利。连铸区的“肖华生创新工作室”,12名成员均为技术、操作、设备骨干专业领头人,多专业的创新人才形成了与公司生产科研、精细操作更紧密结合的特殊组织。该创新工作室积极围绕生产提供工艺技术优化方案,提高生产质量,降低生产成本,同时带动了一批现场技术人员的成长。他们开发的“一键式”换水口工艺,实现了连铸机水口快换过程中拉速自动调节、接痕位置精确控制、塞棒关闭与打开液压装置自动控制,在大幅提高了板坯质量的同时,也有效降低了操作人员的劳动强度,提高了生产效率。
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