去年11月,梅钢冷轧厂产品质量控制再传喜讯,废次降级率为5.31%,刷新了10月份刚创造的5.87%的历史纪录,再创新低,比计划目标值下降了2.85%。这是梅钢冷轧厂坚持管理倒逼,开展“废次降天天读”的结果。
为了积极应对严峻的市场形势,满足用户需求,去年5月,梅钢冷轧厂结合废次降较高的实际,组织开展了“降低废次降天天读”。在天天读过程中,梅钢冷轧厂通过行之有效的真抓实干,使“天天读”读出了管理改善和产品质量稳定提升。
读指标落实和改善倒逼队伍状态
开展“天天读”后,梅钢冷轧厂针对各机组每天的产品降级量进行分解,设定日降级量监控、警戒线。同时,制订了作业长批量质量事故红线管理制度,修订了梅钢冷轧厂质量事故管理程序,实施了车间月度绩效预警谈话及季度绩效辅导工作机制等,将横向的车间(室)、纵向的上下工序和岗位绑在质量指标一辆“战车”上,并严格执行、严格管理。开始,一些作业长并没有引起“警觉”,居然有两名作业长在作业中踩质量红线,为了警示各级管理者和员工,梅钢冷轧厂毅然解聘了这两名作业长。
通过严格管理,各级管理者对每一起质量缺陷的重视程度和认识明显提高。于是面对问题,查找自身问题的多了,强调客观理由的少了,主动承担的多了、推诿的少了。由此使问题更聚焦、原因更透彻、措施更有效,员工的质量意识也明显提升,没有再次发生因责任心导致的低级质量缺陷事故。批量质量事故下降明显,去年上半年共计发生一级质量事故5起,下半年未发生一起。
读问题整改和闭环倒逼过程管理
梅钢冷轧厂每天16:15分准时举行“降低废次降天天读”,对前24小时内发生的每一卷降级品进行剖析,对缺陷原因清楚、措施有效的,立即改进;而对原因不明、措施无效的事项,组建团队攻关,并形成会议备忘后进行动态跟踪。梅钢冷轧厂每周对当月废次降量与前几个月同期数据进行横向比较,对原因进行分解,各责任单位负责落实整改措施。每月进行分析,对会议备忘事项进行滚动跟踪,闭环管理。自“天天读”以来,梅钢冷轧厂共记录了109个跟踪项目,其中89个按时完成整改内容,20个长期跟踪项目正在落实。
由此各项专业管理得到了强化,过程控制稳定。生产、设备低级、重复故障明显减少,截止到10月份,月均故障时间为84.86小时,同比降低了5.01%,有4个月实现月均故障时间小于80小时的奋斗目标。设备功能精度引起质量缺陷降级量比上半年月均下降了334吨。通过每周分机组推进清洁生产和现场改善,带钢表面斑迹、辊印类缺陷明显减少,各机组工艺参数符合率不断提高,大幅度降低了因缺陷造成的废次降。
读用户需求和满意倒逼制造能力
“天天读”倒逼了质量改善。去年下半年,冷轧产品质量异议数和理赔额,比上半年分别减少了56次和147.96万元。
镀锌、镀铝锌产品互供料是两机组生产的重头戏,产量达27万吨,梅钢冷轧厂以降低改判率为抓手,持续提升产品质量。镀铝锌1毫米以上厚料产品合同月均有3000吨,但有些用户提出的锌渣缺陷和厂内降级量一直居高不下。对此梅钢冷轧厂组织各部门通过优化生产工艺和参数,锌渣缺陷降级量下降了近50%,而且基本满足用户需求。针对市场反馈的镀锡产品缺陷问题,梅钢冷轧厂组织镀锡产品全流程废次降攻关,由最高时9.92%下降至目前的4.85%。
严峻的市场形势是危机、也是机遇。梅钢冷轧厂以“天天读”为手段,通过废次降指标的倒逼,暴露现场基础管理的不足和问题,透过现象看本质,结合各专项工作的推进,提高了员工质量意识,拓展了解决问题的思路和方法,循环往复、螺旋上升,完善、固化质量体系化建设,提升了制造能力。 |