为进一步降低生产成本,首钢矿业公司水厂铁矿在电机修理费用连续三年降低10%的基础上,大胆提出“四连降”目标,2016年降幅达到20%以上。
为实现目标,水厂铁矿将主要采取以下几种做法。一是优化主流程电机周期化倒修模式。近年来,水厂铁矿通过强化电机运行维护管理,不断摸索延长电机倒修周期的方法。今年以来,为进一步实现降低费用的目标,水厂铁矿确立了以“状态倒修为主、周期化检修为辅”的管理模式,日常严格落实电机运行温度、振幅、绝缘电阻等运行数据的监测,在延长电机使用寿命的基础上,进一步延长检修周期。二是落实电机轴承国产化后的检查维护工作,降低单台电机修理费用,实现电机稳定运行。此前,东排皮带系统、破碎K系统主流程电机使用的均是进口SKF轴承,直至2015年下半年,开始在电机修理过程中使用国产轴承。目前,使用国产轴承修复的电机已经陆续进入现场,水厂铁矿一方面严格落实电机润滑工作,一方面强化轴承部位运行数据的监测,确保轴承国产化后电机稳定运行。通过电机轴承国产化修复,每年节约轴承费用14.34万元。三是利用电机全寿命管理系统,强化电机领用管理,及时掌控电机消耗情况。对于非正常消耗,及时组织相关单位进行了研究分析,堵塞管理漏洞,如针对磁选车间抓斗电机滑环部位修理较为频繁,导致修理费用增加的问题,水厂铁矿督促车间强化抓斗定检过程中滑环部位的检查维护,降低抓斗电机的修复费用。四是改变电机更换工作的管理流程。落实逐级职责,强化电机更换工作的必要性管理,避免电机过度维修而增加费用,比如针对电机更换工作,以往主要以车间点检决策为主,点检根据运行周期、运行状态,决策电机是否进行更换,存在点检怕担责任,造成过度维修的问题。2016年开始,将由车间主管领导对电机倒修必要性进行把关,避免过度维修,实现降费目标。
据统计,2016年一季度,水厂铁矿发生电机修理费用124.42万元,较去年同期降低69.25万元,降幅达到35.76%,为实现费用“四连降”奠定了基础。 |