昨日从鞍钢股份无缝钢管厂获悉,该厂5月份完成上级下达的控亏指标,吨材成本比年初下降1050元,劳动生产率大幅提高,为企业扭亏增效奠定了基础。
据了解,该厂自去年11月份实行承包经营以来,面对持续亏损的被动局面,把改革作为重要抓手,构建短流程、扁平化、采销研产服协同联动的应对市场快速反应体制。同时,建立目标科学准确、责任明确清晰、跟踪及时有效、评价公正公开、考核公平合法的“五位一体”管理模式,针对不同岗位建立健全绩效与薪酬分配体系。他们在相关分厂、行政管理部门、运营管控中心实行工资总额预算管理,核定工资总额进行承包经营,根据工作量和工作任务实行不同的绩效考核;经营项目承包者则实行基薪+经营创效奖励的原则,依据包保项目指标完成情况实施计奖。这种层层包保,切实做到指标分解到岗、责任落实到人,真正实现多劳多得,从而激发员工创造价值的动力、活力和潜力。
该厂遵循效益优先的原则,按照品种效益,确定经济规模。5月份面对钢铁行业利好的有利局面,不断加大品种结构调整力度,提高核心销售区域的市场占有率。从产品设计、技术攻关、质量跟踪,提升“三高”产品比例,推动产品档次升级。本着“集约、高效、一体化”的原则,动态调控各产线生产节奏,强化生产过程管控,确保降本目标实现。加强产品的质量设计与重点合同的质量跟踪,提高用户对鞍钢无缝产品的认可程度。按照系统降本的工作要求,结合实际制定了8个推进组共44个课题组的“增产达产、系统降本”攻关项目,在保证产品质量的同时,实现系统降本。完善了计算机能源网络监察系统,安排专人每天对21个能源介质计量点进行监测,采取停用或合并现场变压器、恢复无功率补偿装置等措施,减少电能。增加3个检测站,及时发现漏点、采取废水再利用的水循环方式降低水消耗。以不同钢种加热,按工艺下限烧钢,适当关闭加热段烧咀、用提高空气、煤气预热温度、煤气质量等方法降低煤气消耗。利用空压机的余热为需要使用蒸汽的浴池等处供热,大幅降低蒸汽使用量。在一系列有效措施的促进下,经过半年的精心设计和实施,实现了对标民营企业提出的吨材成本下降1050元的目标。
他们深化与民营企业对标,实施新型的班组运行机制——“金鑫模式”,打破以往的机组和工种界限,在实行兼岗双工种作业的同时,实现生产设备融合、热轧精整融合、操作人员与管理人员融合的新模式。在这种新模式下,25人的金鑫团队干了从前36人的工作,虽然班组人员压缩30%,但从试行的4月和5月来看却实现轧制量、包装量四班最多、剔料四班最少,原品种成材率和综合成材率均超过90%,劳动生产率同比提高30%。从6月份起,该厂将“金鑫模式”逐步在全厂推广,进一步提高全厂劳动生产率。 |