今年上半年,冷轧公司经营生产趋势向好;共计完成产量75.93万吨,重点客户整单兑现率、整体订单兑现率均实现历史最好水平。连续三个月供宝马产品质量ppm值为0,连续五个月达到宝马质量目标,达到历史最好水平;被长城汽车评级为1级供应商(最高级);完成北京奔驰小批量供货,其中90%为高强钢,镀锌DP780钢种实现首次正式应用;顺利完成2000吨出口合金化汽车板生产,产品表面、性能均合格,系首钢首次出口合金化汽车板;连退线突破产线设计能力,成功完成980DP钢种生产,具备了980DP高强汽车板小批量供货的能力;日系认证取得突破:本田完成440级别及以下连退板的认证,获得本田新车型发包的竞标资格;完成供北京现代SGACEN钢种小批量认证,下半年有望实现批量供货。
冷轧公司通过开展“攻坚克难保生存,我们怎么干”职工大讨论活动,进一步增强职工责任意识、问题意识、目标意识,树立完成全年任务信心。上半年,加大推进内部改革力度,制定下发了《冷轧公司2016年度转型提效工作方案》,采取分解任务指标,逐级承包做法,将转型提效指标分解落实到各单位。在机构调整方面,将动力作业区、电力作业区划归能源环保部,模拟市场运行;将办公室、党群工作部、人力资源部、运营改善部整合为综合管理部;将镀锌作业区、连退作业区整合为热处理作业区;将客户服务部划归技术质量部管理;将生产作业区的设备点检人员划归维检作业区;将销售公司派驻人员固化到冷轧生产班组。将公司组织机构压缩为8部4作业区,与调整前11部1室7作业区相比,精简了3部门、1室、3个作业区。
通过强化迁顺一体化组织、狠抓产线一检合格率、以零故障恒带速为目标提升有效作业率、发挥重卷机组产能等举措,5月份实现结转量在5000吨以内。上半年,非计划停机同比减少142小时,月均67.5小时,同比减少23.5小时,月均比先进企业(宝钢五冷)低28.5小时。酸轧线及各重卷机组充分利用计划停机时间消除设备隐患,非计划停机时间呈现出明显降低趋势,尤其是重卷机组4、5、6三个月非计划停机时间为零,实现零故障率。连退线及两条镀锌线非计划停机呈现不规律性,设备运行不稳定,尤其是进入6月份后随着天气温度的升高,电气故障增多,共发生电气故障13次,对此,设备专业及作业区需加强平时的日常点检巡检工作,及时消除隐患,同时充分利用检修,提高设备精度,保暑期设备的稳定运行。 |