面对钢铁市场新常态,为进一步增强职工的主人翁意识,北营炼钢厂紧密围绕生产经营中心,针对重点工作、难点问题,组织全体职工充分发挥主观能动性,群策群力创新降本增效“金点子”。
今年以来,面对愈加严峻的钢铁市场经济形势,为全面完成全年各项生产经营任务目标,该厂在全厂范围内开展了围绕重心挖潜降耗、群策群力提质增效、降本增效专项合理化建议等活动。截至目前,该厂共征集合理化建议220余条,已实施31条,为企业降低了成本,并促进了企业基础管理水平的有效提升。其中,针对RH生产间歇性较多,导致钢包离线时间较长或真空罐烘烤不良,过程温降大的问题,职工提出采取“同一断面组织RH连续生产4~5天,降低过程温降,降低升温的成本消耗”的解决措施。经过跟踪、评估和实施,可降低铝粒消耗约30千克/炉,成本降低2.2元/吨,年降成本约195万元。
对于目前板坯Q235B以及中碳系列钢种和方坯普碳拉丝材(SAE1010)以上钢种精炼调锰采用硅锰合金,相比采用高锰合金调锰成本增加的问题,该厂职工提出了采取“板坯Q235B以及中碳系列钢种和方坯普碳拉丝材(SAE1010)以上钢种采用高锰和硅铁进行钢种硅和锰元素合金化”的建议,生产此类钢种吨钢约节约成本0.5元/吨,年可降成本约15万元。 |