河钢宣钢炼铁事业部烧结系统在全力为高炉提供优质原料的同时,更加注重做好降成本工作,日前,烧结作业一区通过对红泥配加系统过滤篦子实施“瘦身”小手术,使配加过程更加稳定,年可降低生产成本4万余元。
红泥是炼钢工序产生的含铁流质废料,回收配加到铁前烧结系统原料中,可有效降低铁前成本、实现能源二次利用。但由于其具有杂质多、流动性差的特点,在配加时经常出现堵塞管道和喷头现象,极易引发加泥泵损坏,造成入烧水份波动,影响烧结矿产和质量指标。针对这一瓶颈问题,烧结作业一区技术人员多次深入现场,寻求解决方案,经过细致排查,发现红泥池篦子孔径设计偏大是造成杂质进入红泥泵,影响配加的主要原因。随后,在事业部技术人员的大力协助和支持下,作业区对该处篦子实施了“瘦身”小手术,将篦子孔径由10mm缩至6mm。
改造后,通过新篦子过滤后进入到系统中的红泥颗粒和杂质明显减少,红泥配加也较改造前明显稳定,水分合格率得到较大提高,且有效杜绝了红泥泵、搅拌器的损坏,经粗略估算,仅备件费用每年就可节省4万余元以上。 |