梅钢四号高炉热风炉燃烧模型优化节能改造项目投运以来,在同等风温的工况条件下,可节约煤气4.17%,预测年节约煤气6400万立方米左右,不但每年可为梅钢降本增效1000余万元,还可以减少热风炉废气排放量,测算年减碳量约7000吨,创造了良好的经济、社会效益。 梅钢四高炉2009年投用,热风炉烧炉作业在正常情况下基本全自动控制。燃烧模型虽然稳定可靠,但属于单一经验模型,相对控制不够精细;所采用PLC控制系统为半自动操作,使用效果受煤气压力、热值及仪表等检测设备的稳定性影响比较大,不能做到最优烧炉。为此,梅钢组建“降低四号高炉热风炉煤气消耗”团队,从工艺路线着手,探索优化燃烧模型。 梅钢对热风炉2020年燃烧参数进行梳理分析,确定新的烧炉思路,采用人工智能、专家系统、模糊控制的策略,搭建更复杂更完善的燃烧模型。 经过近半年的摸索、调试,新的燃烧模型于6月底上线。在保证高炉所需热风温度前提下,热风炉煤气燃烧后排放的废气温度平均下降约20摄氏度,有效减少了热量浪费,烧炉工况更加稳定,煤气燃烧更充分,系统更安全。来源:梅山钢铁 |